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陡河发电厂孙志利:从工作狂人到修配达人

  2016-04-01 00:00:00    来源:大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂 夏克彬
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电力18讯:

  汽轮机密封瓦加工按照要求误差需控制在0.01毫米,误差相当于不超过一根头发的八分之一。这样的技术在大唐国际陡河发电厂甚至在同系统都堪称“绝活儿”,能干这活儿的是该厂修配车间车工班技术员孙志利。作为2015年先进工作者的孙志利,在去年该厂进行的3至8号机组B级检修中,完成机加工零部件8000多件,合格率达100%。这靠的是孙志利几十年来练就的硬功夫,是他骨子里对工作的一股热情,更主要的是他内心铸就的一种敬业精神。难怪人们提起孙志利,都会翘起大拇指,发自内心地点赞。

  从招招儿硬到一招儿鲜,孙志利成了令人敬佩的人。孙志利1975年进厂,近5年担任车工班技术员,如今已近花甲。大家尊称他是与时间赛跑的“工作狂人”,更多年轻人喜欢叫他修配“达人”。“孙志利四十年如一日,在岗位上倾注全部心血和热情,凭着多年练就的精湛技艺,优质完成厂内各机组大小修零部件机加工任务,并做到加工产品无次品、无废品。”修配车间领导这样评价他。

  孙志利话语不多,不善言谈,而他在技术上却功夫了得。孙志利至今年已有40多年工龄,经他手加工的优质部件达数十万件。因其技术精湛,早在上世纪八十年代,市区多家私企和国企单位请他利用业余时间帮助加工机器部件,承诺每小时不低于200元钱,在当时历史条件下,这可是丰厚的报酬,很多人求之不得,心生羡慕,他却没有当回事,对多家邀请他都一一谢绝。“电厂培养了我们,给我们施展技术的平台,如果一心二用,那多对不起厂啊!”孙志利很诚实地给人这样的解释。

  近年来,他先后解决发电机密封瓦加工,汽轮机轴瓦、可倾瓦加工,汽轮机主气门涨圈加工,汽轮机下缸螺栓孔偏移,汽轮机隔板取阻气片,汽轮机下缸取断螺栓等多项生产技术难题,从招招硬到一招鲜,孙志利的口碑越来越好,有同行谈起来说:“孙师傅站在台前一干就是一天,可以连续十几个小时,感觉他不知道什么叫累。凭他的干劲和技术,给他荣誉和奖励,我们都服气。”车间领导给他的评价是“任劳任怨”,这里包含了孙志利难能可贵的奉献精神。

  脑筋活,方法多,创新成了孙志利习以为常的事。在别人看来,创新工作好有难度,在孙志利的工作中却是随处可见。面对更多的机加工部件,有些活儿没有经验可借鉴,没有现成的理论指导,要完成任务,靠谁?只能靠自己。去年在3号机组检修中,按照检修项目,需要加工发电机密封瓦。发电机密封瓦用来密封发电机内部的氢气,避免氢气外漏发生爆炸。该厂由于设备老化,各机组密封环长时间运转,造成密封环乌金磨损,直接影响机组安全运转,密封瓦加工也因此成为每次大小修必修项目。密封瓦加工工艺要求高,尺寸精度高,易变形,加工困难。要经过粗车、半精车、精车三道工艺使密封瓦表面粗糙度先达到要求,再经过车刀切削,误差控制到0.01毫米,而车削最容易变形。为解决车削容易变形的加工难点,孙志利积极开动脑筋想办法,研制了加工胎板,采用压板装卡工艺,减少径向力,增加轴向力,改善了车削时机件容易变形的工艺。同时改变刀具几何参数,增加实际前角,使刀具排屑流畅,刀刃锋利,消除了积屑和表面粗糙度差的现象,按照图要求,保证了尺寸加工精度,完全满足了用户要求。去年,他完成汽轮机密封瓦加工5件,汽轮机轴瓦6付,汽机主气门涨圈8件,油档、隔板40多套。

  孙志利另一个绝活儿是摘除阻气片。在各机组检修中,常常发现由于机组长期运转,汽轮机径向尺寸发生改变,致使高、中压缸汽轮机隔板径向间隙改变,使隔板阻汽片在长期高温高压作用下严重磨损,顶部间隙过大,出力明显不足,需要更换新的阻汽片。而摘除阻气片是耗时费力的活儿。每次检修都是因为拆除隔板阻气片而影响隔板的加工进度。按照以往方法摘除阻气片,必然延误工期,时间上不能保证检修需要。为了保质保量完成生产任务,必须在摘取材料特殊、薄而窄小、焊接困难的隔板阻汽片上动节省时间的脑筋,然后才能解决加工隔板的进度问题。孙志利自行制作螺纹撞杆、撞头,在阻汽片上焊接M12的螺母,连接撞杆,再用撞头的撞力取下阻汽片,保证隔板无损坏,阻汽片沟槽完整无缺陷,确保隔板精加工的时间,使工作效率提高了50%。用这种方法,孙志利也解决了迁安等电厂摘除阻气片和隔板加工的难题,为厂创造了经济效益。

  孙志利是在关键时刻能解决急难的人。在2015年厂4号机组检修中,按照检修工作需要,汽轮机主气门涨圈急需回装,加工涨圈成了燃眉之急。此时已是半夜11点。孙志利接到任务后,连夜打车,亲临现场,对加工难点进行分析,给出了加工工艺方案。针对涨圈材料特殊,加工工艺复杂,在加工中易变形,零件精度不易保证等技术难题,进行优化、完善加工方案,采用分部车削,百分表测装卡力的方法,直到凌晨6点圆满完成涨圈加工任务,避免了涨圈径向刚度弱,零件加工变形等弊端,积极推动了检修工作顺利进行,为今后加工类似涨圈提供了良好的借鉴。 



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