“技改明星”李国锋
2006-06-08 08:14:54 来源:中国电力新闻网
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电力18讯: 白皙的面容带着点腼腆的微笑,眼镜片后面一双清亮的眼睛,略显单薄的身上一身蓝色工装--这就是2005年为漳泽发电分公司年创利润300多万元的"技改明星"李国锋!
初见李国锋,感觉更像一名学生,清纯、沉静,几乎无法把他和那么多重大的技改项目联系到一起。但就是他,一名普通的设备点检部转机班技术员,在2005年成功进行多次设备改造与技术革新,解决了多项重要辅机长期以来存在的疑难问题,有效保证了机组的安全稳定经济运行,年创利润300多万元。
锋芒初露:成功解决二期给煤机频繁损坏故障
2005年6月底,漳电一项课题为“解决二期给煤机频繁损坏故障”的QC成果,获得山西省电力行业“QC成果一等奖”和全国QC新闻发布会第十四名,这项成果就是由李国锋在2004年底组织实施的。
漳电8台皮带称重式给煤机在运行中清扫链轴承极易损坏,严重影响安全运行,李国锋组织成立了QC小组深入现场进行攻关。煤尘飞扬的给煤机成了李国锋的临时办公桌,在无数次精心的观察、分析和研究后,终于找到了病因所在――轴承型号和润滑、密封方式不适合现场环境,当给煤机箱体内积煤较多时,煤粉极易进入轴承,致使轴承失去润滑而损坏。
病因找到了,李国锋访专家,查资料,就连做梦都想着解决问题的方法。一个多月的时间,他查遍了身边所有与轴承有关的资料和信息网站,就在一筹莫展的时候,班组材料员任晓萍从深圳大亚湾核电站带回来的一本最新版的《SKF轴承型录》进入他的视线,这本书详细介绍了各种型号轴承的结构、适合的工作环境、温度、介质等。李国锋就像发现了宝贝一样,拿起来就放不下,厚厚的一本《SKF轴承型录》,他几乎是书不离手地看了三天三夜。经过科学全面的分析和对比,李国锋将给煤机清扫链原轴承UC209、UC211更换为1209、1211,并采用二硫化钼润滑脂作为新的润滑油,更换了轴承座,加装了股骨架密封。改造工作结束后,给煤机故障率明显下降,2005年没有出现过一次轴承故障,直接经济效益达到60多万元。
这是李国锋第一次作为攻关核心进行的技改项目,所承受的压力可想而知。他整天整夜地泡在给煤机旁,查阅过的资料堆在桌子上有一尺多高,但看到辛勤的劳动换来真金白银的安全经济效益时,李国锋在自主创新开展技术改造的道路上更加自信,更加坚定。
再亮“利剑”:排粉机改造年创利润260多万
漳电二期排粉机为BM-20Д2左右旋离心式风机,运行中轴封存在不同程度的漏粉,入口挡板最大开度只能维持在50%左右,严重影响运行的经济性。
看着成千上万的利润在漏粉中一天天消耗,李国锋看在眼里,急在心上。05年电力企业严峻的经营形势,漳电生产经营面临的巨大压力,进一步增强了李国锋坚持通过自主攻关改变设备现状的决心。他认真分析漏粉原因,并通过各种渠道搜集、查阅资料,研究制定改造方法。在很长一段时间里,排粉机成了他生活的全部内容,无数次摸爬滚打在排粉机旁,对一个个细节进行推敲,对一个个因素进行分析、排查,排粉机密密麻麻的结构图他早已熟记于心,各种技术信息网站他翻了一遍又一遍,每次看到有价值的信息,他都自己掏钱买回来。每一条信息到手后,都要经过反反复复的分析与推断,严格计算一个个数据,精心绘制一张张图纸,可一次次在欣喜中开始,又一次次在失败中结束。购买过的信息有多少,连他自己也记不清,而一个个改造方案的实施和失败,更让他一次次品味和承受技术改造带来的巨大压力,甚至在睡梦中都伴随着排粉机隆隆的转动声。
挫折与失败没有压倒这个看似瘦弱、却有着超强毅力的年轻人,李国锋坚持着!功夫不负有心人,在又一次查阅厦门的一个技术网站时,一条信息再次让他兴奋起来――在排粉机风轮后盘加装辅助叶片,运行中辅助叶片随风轮一同旋转,在风壳轴封处产生的负压,可消除轴封漏粉。凭着长期积累的技术经验,他确信这是一个投资少、可行性非常高的好思路。
20元的一条信息,经过李国锋精心的测算与研究,成为一张张具有操作指导性的技改图纸,也由此改变了漳电排粉机的运转状况。05年初,#3-1排粉机照此方案改造后,入口挡板维持100%开度轴封不漏粉,制粉系统出力恢复正常。按照理论测算,全年满负荷运行8台排粉机可为厂里节约资金400多万元。由于2005年以来负荷率下降,经过统计,排粉机改造全年为企业实际节约资金达260多万元。
排粉机的成功改造,让李国锋名声大噪,也因此,他被评为漳电2005年度"金牌工人"。这项成果在刚刚结束的山西省电力行业QC成果发布会上,获得第二名。
新型劳模:人们
初见李国锋,感觉更像一名学生,清纯、沉静,几乎无法把他和那么多重大的技改项目联系到一起。但就是他,一名普通的设备点检部转机班技术员,在2005年成功进行多次设备改造与技术革新,解决了多项重要辅机长期以来存在的疑难问题,有效保证了机组的安全稳定经济运行,年创利润300多万元。
锋芒初露:成功解决二期给煤机频繁损坏故障
2005年6月底,漳电一项课题为“解决二期给煤机频繁损坏故障”的QC成果,获得山西省电力行业“QC成果一等奖”和全国QC新闻发布会第十四名,这项成果就是由李国锋在2004年底组织实施的。
漳电8台皮带称重式给煤机在运行中清扫链轴承极易损坏,严重影响安全运行,李国锋组织成立了QC小组深入现场进行攻关。煤尘飞扬的给煤机成了李国锋的临时办公桌,在无数次精心的观察、分析和研究后,终于找到了病因所在――轴承型号和润滑、密封方式不适合现场环境,当给煤机箱体内积煤较多时,煤粉极易进入轴承,致使轴承失去润滑而损坏。
病因找到了,李国锋访专家,查资料,就连做梦都想着解决问题的方法。一个多月的时间,他查遍了身边所有与轴承有关的资料和信息网站,就在一筹莫展的时候,班组材料员任晓萍从深圳大亚湾核电站带回来的一本最新版的《SKF轴承型录》进入他的视线,这本书详细介绍了各种型号轴承的结构、适合的工作环境、温度、介质等。李国锋就像发现了宝贝一样,拿起来就放不下,厚厚的一本《SKF轴承型录》,他几乎是书不离手地看了三天三夜。经过科学全面的分析和对比,李国锋将给煤机清扫链原轴承UC209、UC211更换为1209、1211,并采用二硫化钼润滑脂作为新的润滑油,更换了轴承座,加装了股骨架密封。改造工作结束后,给煤机故障率明显下降,2005年没有出现过一次轴承故障,直接经济效益达到60多万元。
这是李国锋第一次作为攻关核心进行的技改项目,所承受的压力可想而知。他整天整夜地泡在给煤机旁,查阅过的资料堆在桌子上有一尺多高,但看到辛勤的劳动换来真金白银的安全经济效益时,李国锋在自主创新开展技术改造的道路上更加自信,更加坚定。
再亮“利剑”:排粉机改造年创利润260多万
漳电二期排粉机为BM-20Д2左右旋离心式风机,运行中轴封存在不同程度的漏粉,入口挡板最大开度只能维持在50%左右,严重影响运行的经济性。
看着成千上万的利润在漏粉中一天天消耗,李国锋看在眼里,急在心上。05年电力企业严峻的经营形势,漳电生产经营面临的巨大压力,进一步增强了李国锋坚持通过自主攻关改变设备现状的决心。他认真分析漏粉原因,并通过各种渠道搜集、查阅资料,研究制定改造方法。在很长一段时间里,排粉机成了他生活的全部内容,无数次摸爬滚打在排粉机旁,对一个个细节进行推敲,对一个个因素进行分析、排查,排粉机密密麻麻的结构图他早已熟记于心,各种技术信息网站他翻了一遍又一遍,每次看到有价值的信息,他都自己掏钱买回来。每一条信息到手后,都要经过反反复复的分析与推断,严格计算一个个数据,精心绘制一张张图纸,可一次次在欣喜中开始,又一次次在失败中结束。购买过的信息有多少,连他自己也记不清,而一个个改造方案的实施和失败,更让他一次次品味和承受技术改造带来的巨大压力,甚至在睡梦中都伴随着排粉机隆隆的转动声。
挫折与失败没有压倒这个看似瘦弱、却有着超强毅力的年轻人,李国锋坚持着!功夫不负有心人,在又一次查阅厦门的一个技术网站时,一条信息再次让他兴奋起来――在排粉机风轮后盘加装辅助叶片,运行中辅助叶片随风轮一同旋转,在风壳轴封处产生的负压,可消除轴封漏粉。凭着长期积累的技术经验,他确信这是一个投资少、可行性非常高的好思路。
20元的一条信息,经过李国锋精心的测算与研究,成为一张张具有操作指导性的技改图纸,也由此改变了漳电排粉机的运转状况。05年初,#3-1排粉机照此方案改造后,入口挡板维持100%开度轴封不漏粉,制粉系统出力恢复正常。按照理论测算,全年满负荷运行8台排粉机可为厂里节约资金400多万元。由于2005年以来负荷率下降,经过统计,排粉机改造全年为企业实际节约资金达260多万元。
排粉机的成功改造,让李国锋名声大噪,也因此,他被评为漳电2005年度"金牌工人"。这项成果在刚刚结束的山西省电力行业QC成果发布会上,获得第二名。
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