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北票发电:科技创新和设备改造成绩凸显

  2017-12-21 00:00:00    来源:东北公司 
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电力18讯:

  近年来,北票发电公司注重解决生产运行中遇到的实际问题,聚焦节能降耗、聚焦优化指标、聚焦提高效益,集体攻关,因地制宜地开展了群众性科技创新和设备改造工作,收到了良好成效,为机组安全稳定经济运行奠定了坚实的基础。

  5号热网热源改造提高供热经济性

  5号热网加热蒸汽主要来源于锅炉双减和热水炉,但是双减或热水炉供热煤耗率达50千克/吉焦,经济性非常不理想。科技攻关小组认真对比计算,反复论证,最终得出3台12兆瓦机组六段抽汽的压力、温度、流量均满足5号热网加热汽源要求,在供热初末期,完全可以给5号热网供汽。这样,既提高了机组带负荷能力,又减少了双减供汽的能量损失。制定详细的改造方案,将六段抽汽母管与5号网加热蒸汽母管相连。改造投运后,供热煤耗降低了8千克/吉焦,大幅度提高了供热经济性。

  冷渣器系统优化彻底解决"老大难"

  冷渣器可谓循环流化床锅炉运行中"老大难",设备运行条件恶劣、故障频率高。一直以来,冷渣器故障时,锅炉平均每天事故排渣多达70余车,事故放灰导致锅炉风室压力大幅度波动,事故放灰排渣不畅及热灰运输危险性系数极大。

  解决冷渣器系统工作出力不足问题迫在眉睫。生产技术部与检修人员联合攻关,技术人员多次论证,改造方案终于敲定。最终自行完成了2、3号炉冷渣器进行酸洗;4、5、6号炉冷渣器内筒更换;改变了冷却水保护定值,增加冷渣器冷却水流量。冷渣器滚筒进料口漏灰,更是先后制定了多项密封方案。几经论证,几经探索,最后决定采取螺旋式密封。在冷渣器滚筒端部加装导向螺旋,每台冷渣器只用500元左右改造费用就彻底解决了漏渣问题。同时,进行了燃料碎煤机改造,入炉煤质颗粒度均匀,冷渣器堵灰现象不再发生。

  通过冷渣器系统改造优化,不仅有效保证了运行人员的操作安全、人身安全,而且提高了循环流化床锅炉运行稳定性和经济性,有效降低机械不完全燃烧热损失,现场工作环境也得到了极大改善。

  现场生产余热回收大见成效

  通过对现场锅炉冷渣器冷却水回水、射水箱溢流水、锅炉定排等现场高热量疏水的热量进行集中回收,统一收集起来将其作为热网补水。分别接入1号热网泵入口母管和热网补水箱,相比原有工业水作为补水,高温回收的水温度可达到35℃,补水温度提高了近20℃。现场余热回收,提高了机组供热的经济性。今年热网投运以来,比去年同期在少投运1台锅炉的情况下能够满足外网的供热要求。

  实施热量精细化管理节能降耗

  加强生产现场热源精细化管理,对所有用热单位(例如:现场蒸汽暖气、浴室、非生产用热等)重点部位设专人管理。对所有热用户进行排查,摸清使用规律,全面修补保温缺失,有效降低了热损失,经对比计算可降低煤耗约5克/千瓦时。

  从实际出发,点滴着手,科学论证,大胆尝试,通过生产技术革新和设备改造,收益颇丰。全年完成供电煤耗率309.9克/千瓦时,同比降低30.63克/千瓦时;综合厂用电率完成28.8%,同比降低4.24%;优化机组运行方式抢发电量,负荷率同比提高了5.06%,日、月发电量也屡创历史新高。特别是5台循环流化床锅炉均能实现满出力稳定运行,锅炉非停次数大幅度减少,其中3台循环流化床锅炉实现了连续运行无非停的良好态势。通过设备治理和技术改造,纯凝期2台锅炉3台发电机运行,采暖初末期4台蒸汽炉运行就能满足供热要求,5台锅炉仅供热28天,2台58兆瓦热水炉本采暖期计划仍然可以做到不启动,延续了历史最好记录。

  北票发电公司现有3台单抽供热机组,总装机容量36兆瓦,5台75吨/小时循环流化床锅炉,2台58兆瓦热水锅炉,供热面积为409万平方米。机组小、底子薄,技术储备不足,客观条件决定了开展大型科技创新项目有一定难度,但是立足实际,不等不靠,通过小发明、小革新、小改造,不断提升了设备健康水平,机组煤耗明显下降,生产现场跑冒滴漏基本杜绝,取得了良好的经济效益。



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