牛栏江见证——水电七局牛栏江红石岩堰塞湖整治工程施工纪实
初秋,记者行程500多公里,来到长江上游干流金沙江右岸支流——牛栏江畔,在震后恢复重建项目“牛栏江红石岩堰塞湖整治”建设工地,目睹了七局人敢于挑战、敢于拼搏的状态。
2016年4月10日,中国电建水电七局建设者勇担社会责任,肩负央企使命,来到(014年8月3日因地震后形成的牛栏江红石岩堰塞湖,扛起灾后恢复重建“除害兴利”的水电大旗,承担引水发电系统及金属结构、机电设备安装工程的重任。
牛栏江红石岩堰塞湖属大型堰塞湖,危险级别为高危险级,风险等级为最高级别1级。其超过130米高的堰塞体防渗、右岸620米高边坡整治、左岸5670万立方米古滑坡处理等均是世界性难题,无先例可循。
水电七局建设者将面对“三洞进口”(溢洪洞、引水隧洞、泄洪冲沙防空洞)上方200米高、宽115米高边坡处理、面积约4.5万平方米;长1226.84米、圆形断面净直径8.5米的引水隧洞,高79米、直径23.4米的调压井;拆旧建新厂房等项目施工带来的巨大挑战!
征服悬崖峭壁
“4月10日进场之日,也就是开工之日,可以说很突然,没有退路;施工组织、技术方案、安全措施、选址建营等工作,项目部是齐头并进。也为尽快打开引水隧洞进口工作面,创造了有利条件”,项目常务副经理姜暑芳介绍道。
攀岩走壁,攻难关。为尽快打开进口边坡下游面临时施工便道,项目部组织技术力量和有着丰富施工经验的作业班组,派测量和安全人员现场观测,并克服雨天掉石、塌方、滑坡等困难,用了45天打通了1.5公里施工便道;材料靠人背肩扛、马匹驼运送上山。
之后,为满足边坡开挖进度,安全避开边坡上下交叉作业,又搭设了一条“Z字型”,长约150米、宽1.5米,垂直高度100米的钢爬梯,为后续边坡大面开挖施工创造了有利条件。
说到高边坡开挖,80后总工程师李万洲告诉记者,“在高200多米、宽265米边坡开挖范围内,有60至80米的机械设备是无法到达的,全靠人工开挖、支护;他们将安全绳固定牢固位置,下行至工作面作业,一个班上下数趟,勇敢能干”。我们称他们是“蜘蛛人”。
记者在边坡开挖现场了解到,右岸边坡开挖区共设7级马道,马道宽3米、高差20米;开挖坡比EL.1350马道以上为1:0.5,以下为1:0.15;边坡系统支护采用浅层与深层支护相结合,开挖、支护、挂网喷护、锚杆、锚索、排水设施等安全警示牌醒目,被动防护网和主动防护网安全保障措施到位。
目前,右岸边坡已开挖至EL.1250米,边坡EL.1310米以上浅层支护全部完成,深层支护完成80%;EL.1310米至1290米,浅层支护完成55%,EL.1365米至1350米边坡锚拉板浇筑完成,EL.1350米至EL.1330米边锚拉板完成35%。
攻克隧洞难关
塞湖牛栏江红岩石堰整治工程右岸为圆形引水隧洞,全长1226.84米,混凝土衬砌后洞径为8.5米;该隧道地质结构复杂,开挖施工难度大,混凝土衬砌质量要求高。
2016年9月11日,引水隧洞正式开挖,在分层开挖施工过程中,从开挖到爆破、再从支护到喷护,整个过程以安全管控为抓手,工序衔接明确,严格质量标准,强化文明施工,于2017年3月15日顺利贯通,实现了混凝土衬砌转序对接。
据了解,圆形引水隧洞混凝土衬砌浇筑施工,过去大都采用上下断面分开浇筑混凝土,其施工工序复杂,混凝土纵向缝明显,洞身稳定性差,施工进度慢。项目部为缓解了工期压力,加快进度,砼衬砌采用全圆针梁液压钢模台车(直径8.5米),每仓可衬砌12米。
“自采用直径8.5米全圆针梁液压台车施工,过去砼衬砌需要14天浇筑一仓,而现在只需2天半,最高月衬砌达13仓,衬砌进度没得说”,生产副经理巫文忠说。
在衬砌现场,安全部副主任邵保国详细介绍了砼衬砌安全措施,他说,台车操作人员身体有缺陷的严禁攀爬上台车进行作业,现场组织所有施工人员进行技术交底,并检查台车上的安全防护措施是否齐全完好,开展班前动员和安全会,做好班前安全教育和警示;严禁让安装人员带病高空作业,以避免安全事故的发生;加强现场施工组织协调,设安全哨,悬挂安全标识、警示牌,防止因交叉作业而引起的安全事故。
3月12日,引水隧洞首仓混凝土衬砌开始浇筑,截至8月28日,已完成混凝土衬砌40仓,完成480米,混凝土浇筑7733立方米,钢筋制安856吨。
挑战调压竖井
高79米,直径22.4米的地下埋藏式调压井,石方洞挖、石方井挖、一次性支护(包括:挂网、砼喷护、锚杆、锚筋桩、排水孔等),以及混凝土浇筑、钢筋制安、固结灌浆等施工风险大,对建设者是严峻的考验。
调压井现场技术员介绍,综合分析调压井以Ⅲ类围岩为主,部分是Ⅱ、Ⅳ类围岩;调压井上覆厚约75米的基岩,垂直坡面的最小厚度约60米;围岩为厚层状灰岩、白云质灰岩,微溶蚀风化,岩体节理较发育,部分为溶蚀宽缝,开挖有一定难度。
面对施工难度和安全风险,项目部班子成员召集工程技术和安全质量人员共同探讨定方案,从组织措施、技术方案、施工安全专项措施、施工质量工艺等,在施工过程中层层管控,安全员蹲点巡视现场各作业面,严把安全生产关。
2016年8月15日开始施工,其开挖采用反井钻机进行溜渣导洞施工,待导洞施工完成后,从上至下进行调压井的扩挖施工,开挖采用光面爆破。在扩挖施工的同时,及时进行调压井挂网喷护及系统锚杆支护,5天一个循环,保证了施工期间的安全。
2017年5月3日,调压井全段顺利贯通,比计划工期提前17天完成,受到业主、监理高度称赞。目前正在有序的进行混凝土衬砌浇筑。
顶着压力应战
“原红石岩电站厂房拆除是一场恶战,其招标工程量清单有三项内容:一是原厂房结构尺寸为77.3×48.5×43米(长×宽×高),共装机4台,总装机容量80兆瓦;二是拆除板梁柱结构混凝土量5578立方米;三是拆除大体积混凝土量33460立方米;四是拆除砖体墙量400立方米,工期180天”。项目部再次面临高强度施工压力。
进场后,项目部即着手原厂房拆除查勘及相关准备工作,由于原厂房涉及多家公司间的产权归属、资产处置问题,未按原计划2016年4月20日启动。经过全力协调,8月10日具备进场拆除条件,11日现场原厂房正式开始拆除。
“原厂房拆除面临三大困难,一方面原厂房场地狭窄,道路修筑、机械设备布置困难;另一方面原发电机层以下拆除需人工完成;再就是翻渣出渣要多次倒运,如果遇到雨天施工,那就更难了。”总工程师李万洲说。
顶着压力,迎难而上。在原厂房房体结构拆除中,项目部投入大量人员、设备对厂房拆除,墙体钻孔爆破、主副厂房出渣、钢筋割除、机电设备、蜗壳层切割等,超前谋划,有计划、有步骤、有序施工。经过全体干部职工的共同努力,2017年4月25日原厂房拆除完成;并及时进行厂房保护层开挖;5月30日,厂房首仓混凝土浇筑。
突遇洪水,积极应战。由于当地连续降雨,导致厂房上、下游河道内流量增大,河床水位上涨,发电厂房基坑左岸边坡山体内渗水增大,边坡受渗水影响沉降增加,险情随时可能发生。6月30日,项目部立即启动应急预案,并把险情上报业主、监理单位,第一时间进行抢险,调集机械设备撤离,组织人员快速有序倒运施工材料,封闭进入厂房道路,现场布置安全警戒线和危险告知牌,派专人进行水位观察及安全巡视,及时传达水文信息。当天晚上人员、设备全部安全撤离。
虽经全力抢险,但洪水来势凶猛,江水倒灌基坑,造成短期停工。目前,厂房基坑抽水已完成,上游围堰已加高至EL.1095米,下游围堰加高至EL.1093米;施工生产正逐步恢复。8月22日,厂房基坑上游防洪墙开始浇筑。
项目常务副经理姜暑芳说,“厂房施工将采取有效措施,投入精干力量和设备,争分夺秒保浇筑,按业主首台机发电目标冲刺”。
右岸边破开挖支护现场
针梁液压台车衬砌施工
引水隧洞衬砌成型
调压井有序施工
厂房开挖施工有序推进
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