鲁北发电公司330MW 电除尘改造
☆项目详细内容
根据我厂实际情况,原电除尘器为双室四电场除尘器,将其改造为电袋复合式除尘器。保留原一电场电除尘器的结构方式,将原二、三、四电场改造为布袋除尘器的复合结构。电除尘部分沿烟气流向实现小分区供电,以提高电除尘区的可靠性。
布袋烟气室
对原一电场进行改造,阳极振打装置、低压控制柜、电缆等相关元器件部分进行利旧,部分进行更换,实现高频电源控制的小分区供电,阳极板、阴极线全部更换、阴极大框架重新制造、吊挂。除尘器的壳体、梁、和灰斗进行检修、加固。采用高频电源供电,使除尘效率得到较大的提高。同时,分小区供电还使电除尘器的可靠性提高一倍。
依据实验和实际项目的经验,选择布袋除尘器为旋转喷吹结构,将布袋布置在原静电除尘器的二、三、四电场内部。第一电场作为整台除尘器的预除尘器区,可以去除70%以上的灰尘,减轻后面布袋除尘器的压力,提高布袋的使用寿命。脉冲喷吹使用14 寸大型脉冲阀,以减少脉冲阀使用数量,降低故障率及维护成本,每台除尘器共计使用8 套脉冲吹灰系统,大大降低了维护工作量,同时提高设备的稳定性。
☆主要技术创新
1、充分综合了电除尘器第一个电场可以收集80%~90%粉尘的特点和袋式除尘器除尘效率高的优点,为当今最为先进的除尘技术。
2、粉尘经电场荷电后,带异性电荷的粉尘相互吸附,产生电凝并作用,使细颗粒粉尘凝并成较大颗粒粉尘,有利于滤袋捕集;相同极性的粉尘相互排斥,在滤袋表面形成一层蓬松的粉尘层,气流通过时阻力低,清灰容易,因此喷吹压力可降低,从而延长了滤袋使用寿命。
3、除尘效率不受粉尘特性影响,能处理含尘浓度>1000g/Nm3 的烟气,并且排放浓度可长期稳定在30mg/Nm3 以下。
4、运行阻力比纯袋式除尘器低500Pa 左右,能耗小,运行、维护费用低。
5、烟气中大部分粉尘被前级电场收集,滤袋粉尘负荷量少,阻力上升缓慢,粉尘对滤袋表面磨损小,后期整体运行维护费用低。
6、由于滤袋粉尘负荷小,粉尘层结构疏松,透气性好,过滤风速较高,从而相应降低了一次性投资。
7、由于有前级电场的存在,烟气温度高时对滤袋可起到一定的缓冲保护作用。
☆项目应用情况
1 号除尘器改造工作于2012 年6 月份完成,2 号除尘器于2012 年2 月份改造完成并投入使用,投运一个月后,我公司邀请山东电科院分别于2012 年3 月及7 月对两台除尘器进行性能试验,测试报告显示, 1 号机组除尘器出口烟尘浓度由224 mg/Nm3 降至34mg/Nm3,2 号机组除尘器出口烟尘浓度由150mg/Nm3 降至32mg/Nm3,烟气经脱硫后烟尘浓度均降至16mg/Nm3 以下,完全达到国家最新环保要求。
☆企业效益情况
1、2 机组除尘器改造后,运行基本稳定。但因设计、安装原因产生了部分影响运行的问题,如:提升阀密封不严,旁路烟道存在漏灰现象;一电场少数极板存在膨胀卡涩,造成个别电场小分区无法正常升压而退出运行;出入口挡板门因积灰开关不灵活;电除尘入口烟道烟气量分配不均,同时实际运行灰量分布与原设计偏差较大,造成各仓室输灰压力不一,部分管道因输灰频率大磨损严重;对此计划利用停机机会进行检查处理。
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