大唐王滩发电公司进口设备国产化,实现企业节约增效
2007-06-15 09:24:45 来源:大唐集团
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电力18讯: 河北大唐国际王滩发电有限公司处理设备缺陷时,充分运用技术手段,立足国内实现进口设备国产化,大大缩短检修时间,确保设备及时投入生产或者备用,为机组的安全稳定运行奠定坚实的基础,同时节约费用达55万元。
近期,该公司在处理海水淡化R01能量回收装置发生轴瓦推力轴承损坏、1号机组脱硫装置小修过程中发现的1号浆液循环泵发生叶轮腐蚀损坏和浆液循环泵叶轮损坏事件时,设备部相关专业及时联系国内代理商,得知备件需从美国、澳大利亚等国进口,供货周期长达3~8个月,而且价格非常昂贵。在公司领导的大力支持和鼓励下,设备部相关专业通过认真分析和研究,大胆决定依靠自己,立足国内想办法。
面对国内轴径处理的厂家无法到现场处理的实际情况,汽机专业人员分兵几路火速开展工作。他们一边进行现场测绘,一边联系国内生产石墨轴承的厂家加工轴承来替代进口轴承,一边找高级焊工对损坏的叶轮进行补焊、精加工处理,待轴承到货后立即进行调整回装。经过近10天的检验,设备出力达到额定值,振动0.02毫米,符合质量标准。经过紧张的工作,该公司仅用10 天时间和1500元钱就恢复了能量回收装置的备用。本次小修在循环泵解体时发现循环泵叶轮磨损腐蚀非常严重,叶轮有多处豁口,表面锈迹斑斑,订购进口备件不仅需要很长的时间,而且费用相当高,综合专业在与国内生产叶轮的厂家充分交流后,确定了叶轮的材质,督促厂家加紧生产。
该公司通过进口设备国产化,大大提高了工作效率,节约了大量资金,确保了机组安全稳定运行。
近期,该公司在处理海水淡化R01能量回收装置发生轴瓦推力轴承损坏、1号机组脱硫装置小修过程中发现的1号浆液循环泵发生叶轮腐蚀损坏和浆液循环泵叶轮损坏事件时,设备部相关专业及时联系国内代理商,得知备件需从美国、澳大利亚等国进口,供货周期长达3~8个月,而且价格非常昂贵。在公司领导的大力支持和鼓励下,设备部相关专业通过认真分析和研究,大胆决定依靠自己,立足国内想办法。
面对国内轴径处理的厂家无法到现场处理的实际情况,汽机专业人员分兵几路火速开展工作。他们一边进行现场测绘,一边联系国内生产石墨轴承的厂家加工轴承来替代进口轴承,一边找高级焊工对损坏的叶轮进行补焊、精加工处理,待轴承到货后立即进行调整回装。经过近10天的检验,设备出力达到额定值,振动0.02毫米,符合质量标准。经过紧张的工作,该公司仅用10 天时间和1500元钱就恢复了能量回收装置的备用。本次小修在循环泵解体时发现循环泵叶轮磨损腐蚀非常严重,叶轮有多处豁口,表面锈迹斑斑,订购进口备件不仅需要很长的时间,而且费用相当高,综合专业在与国内生产叶轮的厂家充分交流后,确定了叶轮的材质,督促厂家加紧生产。
该公司通过进口设备国产化,大大提高了工作效率,节约了大量资金,确保了机组安全稳定运行。
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