科技带动芜湖发电厂走节能新路
2006-06-14 14:26:48 来源:中电投
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电力18讯: 芜湖发电厂依靠科技和创新深挖潜力,发挥技术改造在节能降耗中的作用,使得机组各项主要经济指标始终在国内同类型机组中保持领先。今年1―5月份,发电用油225吨,同比下降4.26%;供电煤耗每千瓦时365.78克,同比下降0.4克;综合厂用电率等经济技术指标继续保持较好水平。
近几年来,该厂在加强运行调整、优化运行方式的同时,利用先进的技术加快更新改造步伐。相继对四台125MW机组进行了DCS、DEH、ECS升级改造,自动化控制水平达到了国内领先水平,发电效率提高近1个百分点,年节约标煤3500余吨,快速调峰的能力明显增强,安全性、经济性大幅提高。先后对四台机组的循环水母管系统进行技改,分别加装了二次滤网,改造了凝汽器胶球清洗装置,提高了真空约600帕,平均使每台机组的总效率上升0.6―1.0%,发电标煤单耗每千瓦时下降了近1克。他们还完成了三台循环水泵叶轮的换型改造,改造后的循泵效率由原先的约60%提高到85%,全厂每小时节电约1400千瓦时,厂用电率下降约0.33%,经济效益明显。
全厂各个专业也自主创新,围绕小改小革做节能文章。针对各台给水泵再循环门内漏严重的问题,汽机检修部将给泵的再循环门换为超高压调节阀,不仅减少了内漏造成的能量损失,而且每台泵年节电190余万千瓦时。他们通过试验,大胆将两台机组主抽空气管互连,共用一套射水抽气系统,停用了一台75千瓦射水泵,一年下来就节电30万千瓦时。针对制粉系统这个耗能“大户”,锅炉检修部对磨煤机出料斗进行改进,改善了气流特性,减少了流动阻力,降低排粉机电流8―10安培。此外,他们又将各台机组的12台给粉机由滑差变速改为变频调节,实现了电机的软起动,年节电约36万千瓦时。燃运部依靠煤场激光盘煤系统,每月至少一次准确盘测,进行科学管理煤场。他们还在卸船机斜皮带下方安装了提料层,将撒落的煤炭全部返回煤场,同时修正12只皮带犁煤器装置,一年可减少煤炭损失2000多吨。化学专业还及时进行废油的处理回收工作,减少不必要的浪费。
近几年来,该厂在加强运行调整、优化运行方式的同时,利用先进的技术加快更新改造步伐。相继对四台125MW机组进行了DCS、DEH、ECS升级改造,自动化控制水平达到了国内领先水平,发电效率提高近1个百分点,年节约标煤3500余吨,快速调峰的能力明显增强,安全性、经济性大幅提高。先后对四台机组的循环水母管系统进行技改,分别加装了二次滤网,改造了凝汽器胶球清洗装置,提高了真空约600帕,平均使每台机组的总效率上升0.6―1.0%,发电标煤单耗每千瓦时下降了近1克。他们还完成了三台循环水泵叶轮的换型改造,改造后的循泵效率由原先的约60%提高到85%,全厂每小时节电约1400千瓦时,厂用电率下降约0.33%,经济效益明显。
全厂各个专业也自主创新,围绕小改小革做节能文章。针对各台给水泵再循环门内漏严重的问题,汽机检修部将给泵的再循环门换为超高压调节阀,不仅减少了内漏造成的能量损失,而且每台泵年节电190余万千瓦时。他们通过试验,大胆将两台机组主抽空气管互连,共用一套射水抽气系统,停用了一台75千瓦射水泵,一年下来就节电30万千瓦时。针对制粉系统这个耗能“大户”,锅炉检修部对磨煤机出料斗进行改进,改善了气流特性,减少了流动阻力,降低排粉机电流8―10安培。此外,他们又将各台机组的12台给粉机由滑差变速改为变频调节,实现了电机的软起动,年节电约36万千瓦时。燃运部依靠煤场激光盘煤系统,每月至少一次准确盘测,进行科学管理煤场。他们还在卸船机斜皮带下方安装了提料层,将撒落的煤炭全部返回煤场,同时修正12只皮带犁煤器装置,一年可减少煤炭损失2000多吨。化学专业还及时进行废油的处理回收工作,减少不必要的浪费。
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