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锅炉汽包、联箱和厚壁管的焊接问题

  2008-01-16 14:35:08    来源: 
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电力18讯:    摘要:锅炉汽包、联箱和厚壁管的缺陷返修补焊,是一项难度较大的工作,本文收集了我国某些火电厂上述部件的缺陷修复实例,按同种钢焊接与异种钢焊接,筒体环缝补焊与管座角缝补焊的工艺、检验、热处理等分类作重点介绍。
关键词:焊接  汽包  联箱  厚壁管
1  前言
锅炉汽包、联箱和蒸汽管道因不直接受热,机械应力一般较小。它的焊接缺陷,往往在投运后许多年才暴露。一旦发现,如不及时处理将严重威胁安全运行。汽包、联箱和蒸汽管道壁厚较大,材料有低碳钢也有合金,这些部件的焊接,有同种钢焊接也有异种钢焊接,对 焊接要求较高,尤其是在电厂现场焊接条件较差,如何保证焊接质量应十分重视。
2  等壁厚同种钢的环焊
2.1  低碳钢环炉
太原第一热电厂2号炉是前苏联巴尔纳乌尔锅炉厂出品的中温中压炉。汽包外径1382mm,壁厚48mm,长8505mm,20号钢制成,原焊缝为埋弧自动焊。该锅炉已运行三十多年,于1992年 12月大修时发现汽包环焊缝多处裂纹,其中超标的两段见图1。A段裂纹长400(907-557)mm,B段长160(290-130)mm。
该汽包为20号钢,焊接性能好。制造厂未提供缺陷处理的原始资料,安装时和投产后亦无焊缝裂纹记录,单凭这次大修的发现,很难对裂纹的产生作出正确的原因分析。现将该厂现场修复的坡口加工、焊接和热处理的工艺,以及焊后检验等扼要介绍如下。


补焊坡口开在汽包外壁,采用机械方法备制坡口。焊条选用507,1~4层用φ32,其余各层用φ4焊条。为了防止裂纹的产生,焊前后进行热处理,热处理采用远红外加热器,控制设备为WDK-3120可编程温度控制柜和DKJ-C自动控制仪。焊后质量检验合格。
2.2  锰钢环焊
湖南鲤鱼江电厂8号炉型号为DG300/100-4,汽包参数为1600×90mm,19Mn5钢,工作压力1 1.27 MPa,饱和温度320℃。该炉1981年投运,1991年在东北电管局锅炉检测中心派员指导下,经超声波探伤,发现一条编号为H2的环焊缝和一条Z3纵焊缝有裂纹群。H2裂纹走向均为垂直于环缝的裂纹群,绝大部分裂纹埋藏深度范围为距内壁20~70mm处,裂纹长度为5~22mm,裂纹沿H2环缝周向分布范围约90mm,见图2。Z3纵缝裂纹走向为八字形,与汽包纵向轴线成45°的夹角,裂纹长7~16mm,18条互不相连的裂纹。H2裂纹为密集型裂纹群,裂纹群区域内的金属材料质地已恶化。经强度计算H2裂纹群区域实际对强度的有效壁厚,已小于汽包强度计算要求的最小壁厚,属不安全、应修理的缺陷。Z3裂纹群计算结果尚可满足强度要求,可监督运行。1995年湖南省电力局决定对汽包H2环缝裂纹群进行挖补处理 。

由于裂纹最大埋藏深度达80mm,如裂纹清除单纯只采用机械方法,则工作量很大,该厂采取先用碳弧气刨刨除法,刨除到离缺陷最深处位置约20mm处,然后采用机械方法清除剩余裂纹。此法既减小了工作量又避免气刨时扩大裂纹。碳弧气刨前,先用乙炔焰预热控制区域到10 0~150℃。当裂纹分布区经碳弧气刨后还剩有约20mm的金属时,改用角向砂轮磨削。补焊坡 口修磨成形后,须经渗透探伤检查,证明刨削打磨过程未出现任何新裂纹或原裂纹延长才能 施焊。为了避免焊接应力导致补焊区产生裂纹,该电厂采取如下措施:
a 焊前预热200~250℃,补焊中保持此温度;
b 按程序补焊,即由坡口两侧往中间进行,采取单向不摆动的运条法;
c 每焊完一道,立即跟踪锤击消除残余应力;
d 焊接电流不宜太大。焊接速度不要太快;
e 当补焊到工作量的1/3时,进行中间消氢处理,消氢处理温度为300~400℃,保温2h;
f 补焊完毕即进行消氢处理和去应力退火。
图3系整个热处理工艺曲线。

焊补热处理后质量鉴定十分重要,包括外观检查、硬度测量、无损探伤和汽包弯曲度测定。该汽包补焊后检验合格,现已经过数年运行考验。
3  锰钢和碳钢厚壁管之间的角焊
锰钢和低碳钢都属可焊性较好的钢种,但因为是大管径、厚壁、异种钢的角焊,且用于高温高压锅炉,焊缝缺陷将威胁到机组的安全运行。
广西合山电厂6号炉为DG410/100-3型。汽包材料19Mn、外径1780mm、壁厚90mm。汽包4根集 中下降管管座材料为20号钢,管外径467mm,管壁厚80mm。该炉1978年投运后到1994年大修时累计运行62816h。
1982年首次发现汽包集中下降管一管座角焊处有一面积28×12mm2、深约90mm的面状缺陷。后与制造厂共同检验、判断为未熔合。根据JB1152-81,该缺陷尚未超标。1985年复检,该缺陷无变化,但在相距15mm处又发现一17×13mm2面状缺陷,按JB1152-81仍未超标。在以后的测试中,两缺陷端点的距离逐年减小,至1994年大修探伤发现,两缺陷相邻端点的探伤回波相互覆盖,显示为1个面状大缺陷。改变探头晶片尺寸、频率和入射方式等进行核查,也证明两个已并成1个缺陷。缺陷面积约55×22mm2,距探面深(86~96)mm,是一条朝向汽包壁厚方向的裂纹。
裂纹产生和扩展的原因,首先是制造<


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