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流化床燃烧锅炉介绍

  2007-12-20 14:34:08    来源: 
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电力18讯:    摘要:首先介绍国内外发展流化床的主要原因,流化机理,和几种破坏流化工况及消除措施,最后介绍东大0.3M×0.3M高6M的AFBC试验装置上进行的燃烧动力特性试验,所得的几点结论,结果表示采用循环回燃,既可提高燃烧效率,脱硫效率,又可改善运行特性。

一、  前言

    流化床燃烧FBC技术已在电力工业及工业锅炉等方面得到应用。它具有能燃用劣质燃料,能实现经济的床内脱硫等优点。是高效,低污染利用煤炭资源的新技术,是当前国际上开发研究清洁燃煤新技术的最活跃的课题之一。我国自60年代开始发展FBC技术,是以利用劣质燃料特别是利用煤矿炭质煤洗矸石煤等,为主要目的,设备容量较小,现有2000多台鼓泡沸腾炉流化床锅炉在运行,是世上流化床锅炉台数最多的国家,这种锅炉飞灰扬折损失大,燃烧的碚硫效率不高,且不易实现大型化等缺点,最近10年内便纷纷研制循环流化床锅炉,自济南锅炉厂1989年生产第一台35T/H中压造厂便先后与科研单位,大专院校相结合,研制各自的循环流化床锅炉。最近推出的常压循环流化床(ACFBC)锅炉,大部分是循环倍率不高、流化速度较低,有是是泡床改进型的循环流化床锅炉,有的已经鉴定运行,有的正在安装调试。为了使这一新技术能健康而较快地推广使用,普及宣传,总结交流这方面的知识是必要的。故再作此文,供讨论。

二、国外发展循环流化床锅炉的主要目的

工业发达的国家,如美、德、英、日和瑞典等国,研制流化的主要目的是能经济地解决燃煤的环境保护问题。它可燃用高硫煤,而排入大气的SO2和NOX并不增加多少。FBC正在成为煤粉锅炉的廉价替代产品,这是因为锅炉燃用高硫煤时,必须按日益提高环境保护要求规定,加装昂贵的烟气脱硫装置。图1表示了污染控制费用在美国逐年上升的情况,1980年安装脱硫装置费用已占电厂总投资的48%,而且使电厂效率下降2-3%美国统计70年代投资420亿美元,为4万MW电站加装了烟气脱硫装置,80年代改造的高硫煤电厂容量达10万MW,投资超过1000亿美元,这笔费用相当于可建设美国今后30年需要新建设电站的投资1/4。所以,FBC已成为摆脱化石燃料面临困境的一条途境。

三、流化机理

在化学工程中,物料在容器内的形态,分为三类:固定床、流化床和气力喷流,层燃炉属于固定床,煤粉炉属于最后一类,而沸腾炉却属于流化床。沸腾炉炉篦上堆放厚度为300-500MM,粒径为0-10MM的料层,炉篦下逐步加送入风量,开始时由于风量少,当气流速度UO在料 层不动,料层为固定床,随着汽流速度的增大,气流通过料层的真实速度和料层的阻力ΔP都随着增大,而料层高度HO保持不变,当送入风量大到把所有的颗料都吹动时,此时风速F在F区间整个料层中颗粒上下翻动,进入沸腾状态,料层为沸腾状态时随着流速O的增在,料层的阻力保持不变,而沸腾层高度H则随着提高,当沸腾状态时,颗粒间的空隙增大。料层厚度从原来的300-500MM膨胀到800-1400MM颗粒间混合十分强烈,颗粒和气流之间的相对运动也很强列。此时固体颗粒和空气一起具有流体一样的流动性。此时,炉料始终被限制在一定的高度范围内,不停地上下翻动,象煮稀饭时米粒在沸腾着的水中运动一样,故又称为沸腾床,它的上部有一个清晰的表面,在界面以下至炉篦,称密相区。沸腾状态下,气流通过料层的阻力不变,是由于料层随气速度增大颗粒间的真实流速不变的结果。这是由于层高度增加,气流 在床颗粒间的截面增大,使真实速度基本不变的缘故,当再加大通风量,气流速O超过C后,腾床破坏,真实增加,而阻力P迅速降低,变为气力,喷流状态了。

以上沸腾形成过程及其主要特性随气流速度O的变化可用图2所表示的曲线来说明。

四、沸腾质量不佳工况及消除措施

1、  过大气泡与分布不均

     料层中产生气泡是沸腾床中运动的基本特点,但运行中应注意不要产生大的气泡或气泡分不均的情况,大汽泡上升速度较大,穿山沸腾层(密相区)后破裂,使煤粒飞出密相区,汽泡大,飞出密相区的颗粒越大而且数量越多,一方面使飞灰扬折损失增加,燃烧效率降低,另一方面使床层剧烈波动,影响锅炉持续稳定的安全运行。

产生气泡过大的原因主要有:

1)  布风板结构缺陷,造成布风不均,

2)  风帽小孔尺寸不一或太大时,气泡尺寸也较大

3)  沸腾床的高度与宽度比值大时,气泡较大,

4)  炉料的颗粒大,产生的气泡也越大

5)  料层太薄时,气泡分布不均匀性较大。

因此,应针对原因采取相应措施,使腾均匀,改善沸腾质量,布风板的宽度不宜过大,料层厚度应适当。

2、  节涌

  沸腾床中的气泡,会聚合成为大的气泡,当气泡扩展到沸腾床的整个 截面时,沸腾层被气泡分成数段


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