层燃锅炉的节能减污管理
2006-12-11 13:46:36 来源:机电之家
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电力18讯:
摘 要:本文介绍通过改造锅炉炉膛结构、强化煤的燃烧、使用清灰剂消除结渣结焦、加强对司炉工的技术培训和制定严格的规章制度等管理措施,提高了锅炉的热效率,减轻了环境污染,取得了良好的经济效益和社会效益。
关键词:层燃锅炉;炉膛结构;节能减污
三鹿集团公司的4号锅炉为SHL6.5t燃煤锅炉,2003年经改造安装了分层给煤装置,使锅炉的燃烧工况有了很大好转,热效率得到了提高,减轻了司炉工的劳动强度。但由于公司目前使用的是劣质煤,炉膛温度依旧偏低,飞灰量大,排烟过剩空气系数为2.6,仍然有燃烧不尽的现象。为了节能降耗,减轻环境污染,公司在层燃锅炉的运行管理和技术改造方面采取了一系列的措施,经1年多的运行取得了明显的效果,提高了经济效益。
一、改造炉膛结构,强化煤的燃烧
锅炉原炉拱是传统的抛物线型前拱、短而高的后拱。在使用劣质煤种的情况下,前拱引燃作用不足,强化混合能力不够,着火明显推迟,高温区后移,炉膛温度低,不利于煤的引燃和燃尽。作为对流拱的后拱强化引燃、输送高温烟气至前拱区的能力较弱,使着火区更加后移,进一步降低了炉膛温度。为此采用了对流型拱型,将前拱的抛物线型改为上倾段与直段结合的组合拱,加强其热辐射和引燃作用。加长并适当降低后拱,增加了后拱的倾角,使后拱与水平面成20。左右夹角。改造后的前后拱覆盖率增大,增加了炉排前区和中区的辐射热量,增加了可燃气体的挥发量,后拱的位置下降,加大倾角使锅炉后部的高温烟气向前反射的能力和扰动能力增强,使飞灰的较大颗粒落下重新燃烧,燃烧更加充分,降低了烟尘的排放,提高了锅炉的热效率。
二、消除结渣、结焦,改善热交换条件
为了减少结渣、结焦,改善热交换条件,我们在燃煤中使用了清灰剂。未使用清灰剂以前,锅炉炉膛内结焦速度比较快,影响了锅炉出力,并且结焦的清理难度大。结焦容易腐蚀锅炉管壁,降低锅炉的使用寿命,特别是锅炉的管壁集灰严重可造成局部温度升高,导致焊管危险事故的发生。
清灰剂的主要成分是除渣剂、除灰剂、催化剂、防腐剂。进入炉膛的清灰剂在高温下发生升华分解,和锅炉受热面上的焦、渣接触并渗透到受热表面,发生微爆反应,使焦、渣分解、脱落,并能助燃,减少和防止烟垢的生成。这样就可保持锅炉受热面的清洁,改善热传递的效果。同时减轻锅炉受热面的腐蚀程度,延长锅炉寿命,保证锅炉的安全、经济运行。结焦由使用清灰剂前的黑色变为褐色,由致密变为疏松,呈蜂窝状,易于清理。
三、提高司炉工的技术水平和操作技巧
人的因素是影响锅炉正常运转的重要因素,司炉工的技术水平直接影响锅炉的能耗和污染状况。公司在日常工作中加大了对司炉工的技术培训,主要在以下几个环节加强了对他们的指导。
1.控制燃煤的水分和粒径
在分层燃烧过程中,燃煤的水分大小对锅炉燃烧效果有着重要影响。水分过高,使煤在炉内的干燥时间加长,炉温降低,同时燃煤黏度增大,容易糊堵筛孔,不利于分层。水分过低,虽然有利于燃煤分层,但是容易造成煤屑被风吹走,或从炉排下漏,造成漏煤损失。适当的水分能使粉煤和块煤粘结起来,减少炉排的漏煤和锅炉飞灰,同时燃煤中的水分析出时可使粘结性强的煤粒间隙增大,减小通风阻力。因此,司炉工要能够掌握根据煤的颗粒度控制燃煤水分的技术。根据实践经验和有关资料,要求燃煤中的水分含量一般控制在8%-10%。颗粒度大的水分含量可小些,颗粒度小的水分含量可大些。煤的颗粒不宜过大或过小,小于6mm的煤粉最好不要大于50%。而大于40mm时可能造成大煤块的不完全燃烧或卡死传动装置,此时必须对煤块进行破碎。
2.进风量和进煤量的调节
风量大小的调节是衡量司炉工技术水平的重要标志之一。在分层燃烧过程中,由于煤层下部煤粒之间间隙较大,通风性能较好,鼓风机的风量可适当减少。为保证燃烧状况的良好,必须对燃烧进行合理配风,沿炉排横向均匀送风,沿炉排纵向分段配风,根据不同的燃烧阶段配送不同的风量。调节的方法:锅炉在正常燃烧状态下,先减少鼓风机风量,排烟温度随即上升,当该温度上升到接近设计值时,即为
摘 要:本文介绍通过改造锅炉炉膛结构、强化煤的燃烧、使用清灰剂消除结渣结焦、加强对司炉工的技术培训和制定严格的规章制度等管理措施,提高了锅炉的热效率,减轻了环境污染,取得了良好的经济效益和社会效益。
关键词:层燃锅炉;炉膛结构;节能减污
三鹿集团公司的4号锅炉为SHL6.5t燃煤锅炉,2003年经改造安装了分层给煤装置,使锅炉的燃烧工况有了很大好转,热效率得到了提高,减轻了司炉工的劳动强度。但由于公司目前使用的是劣质煤,炉膛温度依旧偏低,飞灰量大,排烟过剩空气系数为2.6,仍然有燃烧不尽的现象。为了节能降耗,减轻环境污染,公司在层燃锅炉的运行管理和技术改造方面采取了一系列的措施,经1年多的运行取得了明显的效果,提高了经济效益。
一、改造炉膛结构,强化煤的燃烧
锅炉原炉拱是传统的抛物线型前拱、短而高的后拱。在使用劣质煤种的情况下,前拱引燃作用不足,强化混合能力不够,着火明显推迟,高温区后移,炉膛温度低,不利于煤的引燃和燃尽。作为对流拱的后拱强化引燃、输送高温烟气至前拱区的能力较弱,使着火区更加后移,进一步降低了炉膛温度。为此采用了对流型拱型,将前拱的抛物线型改为上倾段与直段结合的组合拱,加强其热辐射和引燃作用。加长并适当降低后拱,增加了后拱的倾角,使后拱与水平面成20。左右夹角。改造后的前后拱覆盖率增大,增加了炉排前区和中区的辐射热量,增加了可燃气体的挥发量,后拱的位置下降,加大倾角使锅炉后部的高温烟气向前反射的能力和扰动能力增强,使飞灰的较大颗粒落下重新燃烧,燃烧更加充分,降低了烟尘的排放,提高了锅炉的热效率。
二、消除结渣、结焦,改善热交换条件
为了减少结渣、结焦,改善热交换条件,我们在燃煤中使用了清灰剂。未使用清灰剂以前,锅炉炉膛内结焦速度比较快,影响了锅炉出力,并且结焦的清理难度大。结焦容易腐蚀锅炉管壁,降低锅炉的使用寿命,特别是锅炉的管壁集灰严重可造成局部温度升高,导致焊管危险事故的发生。
清灰剂的主要成分是除渣剂、除灰剂、催化剂、防腐剂。进入炉膛的清灰剂在高温下发生升华分解,和锅炉受热面上的焦、渣接触并渗透到受热表面,发生微爆反应,使焦、渣分解、脱落,并能助燃,减少和防止烟垢的生成。这样就可保持锅炉受热面的清洁,改善热传递的效果。同时减轻锅炉受热面的腐蚀程度,延长锅炉寿命,保证锅炉的安全、经济运行。结焦由使用清灰剂前的黑色变为褐色,由致密变为疏松,呈蜂窝状,易于清理。
三、提高司炉工的技术水平和操作技巧
人的因素是影响锅炉正常运转的重要因素,司炉工的技术水平直接影响锅炉的能耗和污染状况。公司在日常工作中加大了对司炉工的技术培训,主要在以下几个环节加强了对他们的指导。
1.控制燃煤的水分和粒径
在分层燃烧过程中,燃煤的水分大小对锅炉燃烧效果有着重要影响。水分过高,使煤在炉内的干燥时间加长,炉温降低,同时燃煤黏度增大,容易糊堵筛孔,不利于分层。水分过低,虽然有利于燃煤分层,但是容易造成煤屑被风吹走,或从炉排下漏,造成漏煤损失。适当的水分能使粉煤和块煤粘结起来,减少炉排的漏煤和锅炉飞灰,同时燃煤中的水分析出时可使粘结性强的煤粒间隙增大,减小通风阻力。因此,司炉工要能够掌握根据煤的颗粒度控制燃煤水分的技术。根据实践经验和有关资料,要求燃煤中的水分含量一般控制在8%-10%。颗粒度大的水分含量可小些,颗粒度小的水分含量可大些。煤的颗粒不宜过大或过小,小于6mm的煤粉最好不要大于50%。而大于40mm时可能造成大煤块的不完全燃烧或卡死传动装置,此时必须对煤块进行破碎。
2.进风量和进煤量的调节
风量大小的调节是衡量司炉工技术水平的重要标志之一。在分层燃烧过程中,由于煤层下部煤粒之间间隙较大,通风性能较好,鼓风机的风量可适当减少。为保证燃烧状况的良好,必须对燃烧进行合理配风,沿炉排横向均匀送风,沿炉排纵向分段配风,根据不同的燃烧阶段配送不同的风量。调节的方法:锅炉在正常燃烧状态下,先减少鼓风机风量,排烟温度随即上升,当该温度上升到接近设计值时,即为
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