一起锅炉爆炸事故的分析
2006-10-20 14:38:27 来源:南京市锅炉压力容器监督检验所
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电力18讯: 朱科元
内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。
主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
2003 年 1 月 20 日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
一、事故锅炉简介
锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
爆炸前锅炉房布置如图三:
二、事故现场
事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸。
事故现场破坏情况:
1.锅炉本体向炉前移位约1米。
2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。
4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50%周长以上(图五)。
5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。
7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间周围建筑物窗户玻璃未见损坏。
三、事故原因分析
(一)锅炉运行中炉胆受力分析
爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。
该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于 0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。
强度校核:
稳定度校核:
其中:[P]:最高允许计算压力(表压),MPa 。
σts :计算壁温时的屈服点,MPa。σts =148.8 。
t :实际测量厚度,mm。4.5 ,t-1取4.5 。
n1 :强度安全系数。n1=3.5。
DP :炉胆平均直径,mm 。DP=495 。
L :计算长度,mm 。L=1800
μ :园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
Et :计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
n2 :稳定安全系数。n2 =3.9
计算结果:
强度校核:[P]= 0.220 MPa
稳定度校核:[P]= 0.187 MPa
分析:
a.炉胆的最高允许工作压力小于0.187 MPa。
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
c.炉胆的失稳临界值分析。
GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。
(二)爆炸过程分析
经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。
1、第一次爆炸
询问笔录反映,该锅炉在正常运行中突然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中突然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开
内容摘要:本文通过对一起锅炉爆炸事故的分析,认为对于现在常见的额定压力较低的卧式内燃燃油(气)干背式锅炉安装时本体不固定,有可能存在发生炉膛爆燃时引发锅炉本体爆炸的隐患。
主题词:爆燃,爆炸,瞬间压力。
2003 年 1 月 20 日南京某宾馆一台热水锅炉发生了爆炸,无人员伤亡。
一、事故锅炉简介
锅炉的自然情况是:炉型:WNS350;额定出口压力:常压;额定出水温度:75-85℃;额定出力:0.35MW;燃料品种:轻质柴油。该炉95年制造,97年由制造厂安装投运。未办理锅炉使用登记证。锅炉结构形式为卧式、内燃、干背,烟气三回程,平直炉胆(图一)。
锅炉水系统内未设置膨胀水箱,经实查锅炉水管路系统无补给水管路。据用户介绍,锅炉进水由宾馆变频泵控制的自来水直接提供,变频泵常年设定压力0.26-0.28MPa,锅炉投运以来一直运行正常(图二)。
爆炸前锅炉房布置如图三:
二、事故现场
事故简要经过:据询问笔录,司炉工2003年元月20日19时15分开始点火烧锅炉,一直未离开锅炉房。约20时,司炉工观察了一下锅炉出水温度在82℃(控制器设定最高出水温度85℃,此时锅炉仍在运行),然后走向锅炉房大门,刚走4~5步,就听见一声巨响,发生了爆炸。
事故现场破坏情况:
1.锅炉本体向炉前移位约1米。
2.因炉体向前移位撞击储油箱,致燃烧器粉碎,油箱内凹约30cm(图四)。
3.炉体前后烟箱盖板爆离本体。
4.炉胆后部缩瘪,最严重处离后管板约500mm,与后管板角焊缝处撕裂50%周长以上(图五)。
5.与炉体连接的进出水管、排污管、烟道等整体断裂。
6.锅炉房后墙上原安装的电源控制箱被冲落地面,与其相近的电管线槽板冲散,电线断离。
7.锅炉房内顶部日光灯管未破裂,房间周围建筑物窗户玻璃未见损坏。
三、事故原因分析
(一)锅炉运行中炉胆受力分析
爆炸前由于安装不合理,致锅炉长期处于超额定压力状态下运行。
该炉水系统为封闭状态,无补充水管及膨胀系统,且用户认为自来水直接对锅内进行补水(认为热交换器为混合式,事故发生后查实为管式),但未见锅炉在缺水状态下运行的迹象。分析认为管式交换器存在内漏现象,满足了系统补水和水系统膨胀的需要。故锅炉长期处于 0.26-0.28MPa的工作压力状态下运行。
平直炉胆强度校核计算分析:(按GB/T16508-1996《锅壳锅炉受压元件强度计算》进行)
炉胆尺寸:外径Ф500mm,壁厚5mm,长度1800mm。
材质不明,按Q235材料,屈服点按标准值,并假设制造质量完全符合《热水锅炉安全技术监察规程》和有关标准要求。
强度校核:
稳定度校核:
其中:[P]:最高允许计算压力(表压),MPa 。
σts :计算壁温时的屈服点,MPa。σts =148.8 。
t :实际测量厚度,mm。4.5 ,t-1取4.5 。
n1 :强度安全系数。n1=3.5。
DP :炉胆平均直径,mm 。DP=495 。
L :计算长度,mm 。L=1800
μ :园度百分率。对于平直炉胆,μ=1.5
Et :计算壁温时的弹性模量,MPa。Et=195×103
n2 :稳定安全系数。n2 =3.9
计算结果:
强度校核:[P]= 0.220 MPa
稳定度校核:[P]= 0.187 MPa
分析:
a.炉胆的最高允许工作压力小于0.187 MPa。
b.炉胆稳定度失效先于强度失效。
c.炉胆的失稳临界值分析。
GB/T16508-1996标准中规定稳定安全系数为3.9,强度安全系数为3.5,其中考虑了壁厚、直径偏差,焊缝错边量、棱角度、内部缺陷等各种因素,若按安全系数为1计算,强度[P]=0.77MPa,稳定度[P]=0.73MPa,最小值[P]=0.73MPa。但当时此锅炉制造不在国家制造许可证范围内,其制造质量相对较差,故实际失稳临界值应小于0.73MPa。另外,此锅炉97年投运至爆破,长期处于0.26-0.28MPa工作压力下运行,再考虑运行中可能出现的水击等其它不稳定因素,其实际失稳临界值应明显大于0.28MPa,因此其失稳临界值应在0.28-0.73MPa之间。
(二)爆炸过程分析
经爆炸现场分析,认为爆炸过程由相隔时间非常短的两次爆炸组成。
1、第一次爆炸
询问笔录反映,该锅炉在正常运行中突然发生了爆炸,此时锅水温度82℃,锅炉控制器设定最高出水温度85℃,锅水从82℃到85℃至少需要运行好几分钟时间。锅炉正常运行中突然发生爆炸的可能性只有两种:一是受压部件直接发生爆炸,由超压引起,实际可能性很小;二是锅炉熄火保护失灵,当燃油中水或固体杂质(燃油过滤器失效时)瞬间使压力雾化喷咀断油或堵塞熄火,熄火保护装置未动作,当燃油重又进入喷咀或固体杂质在瞬间又被冲开
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