变压器油介质损耗因数异常及处理方法
2008-01-08 10:32:28 来源:
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电力18讯: 近几年来,大型电力变压器在安装和运行过程中,多次发现变压器油介质损耗因数tgδ的异常现象,它不仅影响施工进度,造成人力和物力的浪费,而且也影响变压器的安全运行。所以是当前变压器的一个突出问题。本节将分析产生异常现象的原因,并指出处理方法。
一、异常现象
大型电力变压器在安装和运行过程中,出现的异常现象主要有:
(1)变压器油介质损耗因数tgδ增大。例如,某台SFPZ7一120000/220型电力变压器,经现场验收合格后,于1993年9月28日投入运行。验收试验结果如表1-26所示。
表1-26 收验试验结果
绝缘电阻(Ω) 变压器油介质损耗因数
tgδ(90℃)
测量方式 1min 10min 极化指数
高压低压及地 5000 10000 2.0 0.38%
低压高压及地 5000 11000 2.2
变压器投入运行后,满负荷运行,油色谱跟踪试验一切正常,其中1994年6月7日变压器油的tgδ值为0.98%,也满足运行要求。1991年11月21日停电预防性试验时,发现变压器绝缘电阻下降,变压器的tgδ值高达9.77%,其试验结果如表1-27所示。
表1-27 预防性试验结果
绝缘电阻(Ω) 变压器油介质损耗因数
tgδ(90℃)
测量方式 1min 10min 极化指数
高压低压及地 1240 1350 1.09 9.77%
低压高压及地 2779 3390 1.22
(2)变压器油介质损耗因数tgδ值分散性大。例如,某台250MVA、500kV的单相自耦变压器,多次测量其油的介质损耗因数tgδ,测量结果分散性较大,如表1-28所示。
表1-28 250MVA、500kV主变压器的油介质损耗因数tgδ测量结果
油样号 第一次测量 第二次测量
电容量
(pF) tgδ
(%) 加温时间
(min) 温度
(℃) 电容量
(pF) tgδ
(%) 加温时间
(min) 温度
(℃)
1 131.7 2,44 34 90 133.6 2.17 40 90
131.9 1.21 55 90 133.6 1.46 55 90
132.1 0.70 97 90 133.4 0.75 95 90
_ _ _ _ 133.6 0.51 135 90
2 132.6 1.98 28 90 133.6 1.63 35 90
133.6 1.19 40 90 _ _ _ _
3 133.7 1.97 27 90 133.5 1.89 34 90
4 133.7 1.98 26 70 133.5 2.81 14 90
133.7 2.21 45 80 133.4 2.30 24
132.4 1.74 60 90 133.4 1.89 29 90
再加,某500kV电力变压器,避光取抽样,测得油的tgδ值为4.85%,不避光取油样,测得油的tgδ值则为0.14%。
对同一油样,避光取出之后,及时测试时,tgδ值较高,存放一段时间或者加温、加压测过一次tgδ后,再进行测量时,其tgδ值明显减小。例如,某500kV电力变压器,进光取油样曾测得油的tgδ为1.63%,放置17h后再进行测量,测得油的tgδ值则为0.272%。若光和时间同时作用,油样的tgδ将大大降低,如表1-29所示。
表1-29光和时间同时作用对油tgδ值的影
见光放置无数 电a(%)(70℃)
油样A 抽样B 抽样C 油样D
1 4.7 1.4 0.574 0.59
6 0.24 0.25 0.35 0.32
1 4.91 1.95 0.93 0.86
8 0.89 0.10 0.11 0.07
1 6.04 1.4 0.59 0
一、异常现象
大型电力变压器在安装和运行过程中,出现的异常现象主要有:
(1)变压器油介质损耗因数tgδ增大。例如,某台SFPZ7一120000/220型电力变压器,经现场验收合格后,于1993年9月28日投入运行。验收试验结果如表1-26所示。
表1-26 收验试验结果
绝缘电阻(Ω) 变压器油介质损耗因数
tgδ(90℃)
测量方式 1min 10min 极化指数
高压低压及地 5000 10000 2.0 0.38%
低压高压及地 5000 11000 2.2
变压器投入运行后,满负荷运行,油色谱跟踪试验一切正常,其中1994年6月7日变压器油的tgδ值为0.98%,也满足运行要求。1991年11月21日停电预防性试验时,发现变压器绝缘电阻下降,变压器的tgδ值高达9.77%,其试验结果如表1-27所示。
表1-27 预防性试验结果
绝缘电阻(Ω) 变压器油介质损耗因数
tgδ(90℃)
测量方式 1min 10min 极化指数
高压低压及地 1240 1350 1.09 9.77%
低压高压及地 2779 3390 1.22
(2)变压器油介质损耗因数tgδ值分散性大。例如,某台250MVA、500kV的单相自耦变压器,多次测量其油的介质损耗因数tgδ,测量结果分散性较大,如表1-28所示。
表1-28 250MVA、500kV主变压器的油介质损耗因数tgδ测量结果
油样号 第一次测量 第二次测量
电容量
(pF) tgδ
(%) 加温时间
(min) 温度
(℃) 电容量
(pF) tgδ
(%) 加温时间
(min) 温度
(℃)
1 131.7 2,44 34 90 133.6 2.17 40 90
131.9 1.21 55 90 133.6 1.46 55 90
132.1 0.70 97 90 133.4 0.75 95 90
_ _ _ _ 133.6 0.51 135 90
2 132.6 1.98 28 90 133.6 1.63 35 90
133.6 1.19 40 90 _ _ _ _
3 133.7 1.97 27 90 133.5 1.89 34 90
4 133.7 1.98 26 70 133.5 2.81 14 90
133.7 2.21 45 80 133.4 2.30 24
132.4 1.74 60 90 133.4 1.89 29 90
再加,某500kV电力变压器,避光取抽样,测得油的tgδ值为4.85%,不避光取油样,测得油的tgδ值则为0.14%。
对同一油样,避光取出之后,及时测试时,tgδ值较高,存放一段时间或者加温、加压测过一次tgδ后,再进行测量时,其tgδ值明显减小。例如,某500kV电力变压器,进光取油样曾测得油的tgδ为1.63%,放置17h后再进行测量,测得油的tgδ值则为0.272%。若光和时间同时作用,油样的tgδ将大大降低,如表1-29所示。
表1-29光和时间同时作用对油tgδ值的影
见光放置无数 电a(%)(70℃)
油样A 抽样B 抽样C 油样D
1 4.7 1.4 0.574 0.59
6 0.24 0.25 0.35 0.32
1 4.91 1.95 0.93 0.86
8 0.89 0.10 0.11 0.07
1 6.04 1.4 0.59 0
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