600MW 汽轮机润滑油系统故障分析
2007-12-18 17:12:57 来源:
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电力18讯: 摘要:本文分析了600MW 汽轮机五次润滑油系统异常情况,指出了存在的问
题,通过针对性的改进,收到很好效果,提高了汽轮机运行的安全性。
关键词:汽轮机;润滑油;射油器;压力降低
汽轮机润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩
擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正
常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对汽轮机的
正常运行有非常重要的意义。针对600MW 汽轮机出现的问题润滑油管破裂、油管
法兰密封圈损坏、保安油管断裂、射油器出口逆止门损坏等,进行了认真的分析,
指出了存在的问题,通过针对性改进,收到很好效果,提高了汽轮机运行的安全
性。
1 润滑油系统故障事例
1.1 台山发电公司1 号汽轮机润滑油压力低原因分析汽轮机型号为N600-16.7/538/538,
系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。从2005年5 月17日至6 月28日汽轮
机润滑油压力0.209MPa缓慢而均匀地下降至0.176MPa,并有进一步下降的趋势;
主油泵出口压力由2.6MPa下降至2.48MPa ;1 号轴瓦润滑油压力由0.16MPa 下降
至0.145MPa;主油箱油位从+15mm 上升至+40mm.经分析汽轮机润滑油压力缓慢而
均匀下降的可能原因有:射油器喷嘴汽蚀或者射油器喉部有裂纹;润滑油系统的
管道法兰密封损坏,存在严重漏点;交流、直流润滑油泵、高压备用密封油泵逆
止门内漏,造成润滑油压力缓慢下降;射油器出口为可调逆止门,逆止门调整螺
钉在运行中退出,造成油压下降等。
2005年6 月25日打开1 号汽轮机主油箱人孔门检查射油器出口逆止阀,发现
逆止阀调节螺栓定位螺母松动,并紧固上,但是紧固后,润滑油压力基本无变化。
6 月27日,再次打开1 号汽轮机主油箱人孔门,发现主油箱射油器出口逆止阀处
有油哗哗流动,油液翻滚,而2 号汽轮机无此现象,断定1 号汽轮机润滑油射油
器出口逆止阀后管道漏油。2005年6 月27日召开会议决定1 号汽轮机主油箱内部
管道漏油严重,停机处理。7 月5 日晚,主油箱放完油后进入油箱检查,发现交、
直流油泵与射油器出口连接的三通两侧管道严重开裂,为此对开裂处进行补焊处
理,并且对于其它焊口进行检查,处理合格后机组启动并网。
1.2 台山发电公司1 号汽轮机高压密封油备用油管排空气节流孔板大量漏油
分析2004年10月8 日1 :20前机组运行正常。1 :20发现高压密封油备用油管排
空气节流孔板大量漏油(该节流孔板位于汽机房6.4m运转层上方5m~6m的地方,
13.7m 运转层的下方;该管主要作用是为发电机提供密封油备用油管的放气管)。
立即就地检查发现1 号汽轮机主油箱油位下降速度较快,1 :26主油箱油位下降
至-30mm,运行、设备人员现场确认无法对漏油点进行隔离,紧急停机,同时立
即联系向主油箱紧急补油,并将联动的高压备用密封油泵停止,2 :00汽机转速
惰走至零,主机油箱油位降至-90mm(运行中油箱允许的油位范围为:高限报警
值+152.4mm,低限报警值-152.4mm)。5 :59运行人员停止交、直流润滑油泵。
6 :00至6 :15,设备维护人员对漏油法兰垫片更换完毕,运行人员启动交流润
滑油泵正常。
漏油的原因为节流孔板法兰使用的橡胶垫片老化,造成密封油泄漏。安装过
程中使用橡胶垫片,违反二十五项反措关于“油系统法兰禁止使用橡胶垫(含耐
油橡胶垫)”的规定;该节流孔板的结构不符合二十五项反措关于“油系统应尽
量避免使用法兰连接”的规定;节流孔板法兰垫片安装工艺不高。为此选用高压
耐油密封材料更换损坏的密封垫片;在机组检修中取消1 号汽轮机该节流孔板连
接方式,改为细管焊接结构的节流件;将对主油箱油位测量信号改造为实时报警
系统,以利于及时发现主油箱的油位突变。
1.3 台山发电公司4 号汽轮机润滑油系统漏油分析汽轮机润滑油冷却器切换
阀主要作用是在两个冷油器之间进行切换,切换阀由三通阀体、上下阀盖、半圆
阀芯、阀杆、手柄、手轮、阀杆衬套、阀杆衬套与阀盖的密封件等构成。2006年
10月17日10:01检修人员处理4 号汽轮机润滑油冷油器切换阀阀杆渗油缺陷时,
工作步序错误,工作中阀杆衬套飞出导致润滑油严重跑油。运行人员手动打闸停
机,由于停机及时,仅1 、2 、4 、5 号轴瓦温度升高,轴瓦局部磨损,处理后
机组并网发电。
1.4 定州发电公司1 号汽轮机保安油管断裂分析汽轮机型号为N600-16.7/538/538,
系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。2004年11<
题,通过针对性的改进,收到很好效果,提高了汽轮机运行的安全性。
关键词:汽轮机;润滑油;射油器;压力降低
汽轮机润滑油系统的作用是润滑轴承和减少轴承的摩擦损失,并且带走因摩
擦产生的热量和由转子传过来的热量,并向调节系统和保护装置供油,保证其正
常工作,以及向发电机密封瓦提供密封油等,润滑油系统的工作好坏对汽轮机的
正常运行有非常重要的意义。针对600MW 汽轮机出现的问题润滑油管破裂、油管
法兰密封圈损坏、保安油管断裂、射油器出口逆止门损坏等,进行了认真的分析,
指出了存在的问题,通过针对性改进,收到很好效果,提高了汽轮机运行的安全
性。
1 润滑油系统故障事例
1.1 台山发电公司1 号汽轮机润滑油压力低原因分析汽轮机型号为N600-16.7/538/538,
系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。从2005年5 月17日至6 月28日汽轮
机润滑油压力0.209MPa缓慢而均匀地下降至0.176MPa,并有进一步下降的趋势;
主油泵出口压力由2.6MPa下降至2.48MPa ;1 号轴瓦润滑油压力由0.16MPa 下降
至0.145MPa;主油箱油位从+15mm 上升至+40mm.经分析汽轮机润滑油压力缓慢而
均匀下降的可能原因有:射油器喷嘴汽蚀或者射油器喉部有裂纹;润滑油系统的
管道法兰密封损坏,存在严重漏点;交流、直流润滑油泵、高压备用密封油泵逆
止门内漏,造成润滑油压力缓慢下降;射油器出口为可调逆止门,逆止门调整螺
钉在运行中退出,造成油压下降等。
2005年6 月25日打开1 号汽轮机主油箱人孔门检查射油器出口逆止阀,发现
逆止阀调节螺栓定位螺母松动,并紧固上,但是紧固后,润滑油压力基本无变化。
6 月27日,再次打开1 号汽轮机主油箱人孔门,发现主油箱射油器出口逆止阀处
有油哗哗流动,油液翻滚,而2 号汽轮机无此现象,断定1 号汽轮机润滑油射油
器出口逆止阀后管道漏油。2005年6 月27日召开会议决定1 号汽轮机主油箱内部
管道漏油严重,停机处理。7 月5 日晚,主油箱放完油后进入油箱检查,发现交、
直流油泵与射油器出口连接的三通两侧管道严重开裂,为此对开裂处进行补焊处
理,并且对于其它焊口进行检查,处理合格后机组启动并网。
1.2 台山发电公司1 号汽轮机高压密封油备用油管排空气节流孔板大量漏油
分析2004年10月8 日1 :20前机组运行正常。1 :20发现高压密封油备用油管排
空气节流孔板大量漏油(该节流孔板位于汽机房6.4m运转层上方5m~6m的地方,
13.7m 运转层的下方;该管主要作用是为发电机提供密封油备用油管的放气管)。
立即就地检查发现1 号汽轮机主油箱油位下降速度较快,1 :26主油箱油位下降
至-30mm,运行、设备人员现场确认无法对漏油点进行隔离,紧急停机,同时立
即联系向主油箱紧急补油,并将联动的高压备用密封油泵停止,2 :00汽机转速
惰走至零,主机油箱油位降至-90mm(运行中油箱允许的油位范围为:高限报警
值+152.4mm,低限报警值-152.4mm)。5 :59运行人员停止交、直流润滑油泵。
6 :00至6 :15,设备维护人员对漏油法兰垫片更换完毕,运行人员启动交流润
滑油泵正常。
漏油的原因为节流孔板法兰使用的橡胶垫片老化,造成密封油泄漏。安装过
程中使用橡胶垫片,违反二十五项反措关于“油系统法兰禁止使用橡胶垫(含耐
油橡胶垫)”的规定;该节流孔板的结构不符合二十五项反措关于“油系统应尽
量避免使用法兰连接”的规定;节流孔板法兰垫片安装工艺不高。为此选用高压
耐油密封材料更换损坏的密封垫片;在机组检修中取消1 号汽轮机该节流孔板连
接方式,改为细管焊接结构的节流件;将对主油箱油位测量信号改造为实时报警
系统,以利于及时发现主油箱的油位突变。
1.3 台山发电公司4 号汽轮机润滑油系统漏油分析汽轮机润滑油冷却器切换
阀主要作用是在两个冷油器之间进行切换,切换阀由三通阀体、上下阀盖、半圆
阀芯、阀杆、手柄、手轮、阀杆衬套、阀杆衬套与阀盖的密封件等构成。2006年
10月17日10:01检修人员处理4 号汽轮机润滑油冷油器切换阀阀杆渗油缺陷时,
工作步序错误,工作中阀杆衬套飞出导致润滑油严重跑油。运行人员手动打闸停
机,由于停机及时,仅1 、2 、4 、5 号轴瓦温度升高,轴瓦局部磨损,处理后
机组并网发电。
1.4 定州发电公司1 号汽轮机保安油管断裂分析汽轮机型号为N600-16.7/538/538,
系亚临界、中间再热、单轴、凝汽式汽轮机。2004年11<
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