汽轮机转子中心孔进油引起的振动分析
2007-10-29 10:19:12 来源:
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电力18讯: (1.河南电力试验研究所,河南 郑州 450052;2.鑫源热电厂,河南 商丘 476000)
〔摘 要〕 针对50MW汽轮机转子中心孔进油的故障事件,通过对汽轮机振动特点的描述,分析了汽轮机振动和转子中心孔进油的原因以及引起振动的机理,提出了该故障的诊断方法和防止转子中心孔进油的措施。
〔关键词〕 汽轮机;转子;振动
2004年河南省电力系统连续出现2起汽轮机转子中心孔进油的故障,1台为125 MW机组,1台为50 MW机组。本文针对其中的1台50 MW汽轮机转子中心孔进油原因进行了分析,并提出该故障的诊断方法和解决问题的途径。
1 振动特点
汽轮机型号为C50-8.83/0.981,发电机型号为QF-60-2。如图1所示,1,2号轴承支承汽轮机转子,1号轴承为座落前箱内的落地轴承,2号轴承座落在排汽缸上,3,4号轴承支承发电机转子,均为落地轴承。汽轮机和发电机转子以刚性联轴器连接。
1.1 配重前启动
2004-06-26,启动升速至过临界转速的过程中,2号轴承最大振动为39.1 ,其它轴承振动均小于30 ,说明汽轮机转子和发电机转子的平衡状态良好。
空载3 000 r/min下,除了2号轴承垂直振动39 外,其它轴承振动均在30 以下。带负荷到48 MW,2号轴承振动从60 很快升至84.5 ,被迫打闸停机。降速过临界转速2号轴承垂直振动达125 。盘车时,大轴挠度比开机增大40 。从3 000 r/min→带负荷→停机过程的轴承垂直振动趋势图可知,振动增大的部位主要是2号轴承,发电机的2个轴承振动基本不变,因而可以判定故障存在于汽轮机侧。
根据以往经验,一般存在转子热变形的机组,只要把空载3 000 r/min时的下轴承基频振动降低到20 以下,带负荷后的振动就能维持在50 以内的合格范围。所以停机后在汽轮机末级叶轮进行配重,以降低2号轴承的垂直振动。
1.2 配重后启动
2004-06-27,机组配置后再次启动,在空载3 000 r/min下,2号轴承的垂直振动为15 ,其它均小于15 。带负荷20 MW时振动基本不变,负荷增到30 MW,2号轴承振动增大至40 ,稳定一段时间后,振动稍有降低。接着开始升负荷至35 MW,振动升至46.8 。立刻减负荷至30 MW,振动突升至54.1 ,又升负荷至37 MW,振动继续升高。随即减负荷,当振动升到91.7 时,打闸停机。降速过临界转速2号轴承垂直振动达8 。盘车时大轴挠度比开机增大100 。
1.3 第3次启动
前2次启动过程中,后汽封温度达300℃,而该汽封设计汽源为除氧器汽平衡供汽,温度在150℃左右,显然后汽封温度偏高;另外,前2次启动过程中,本体疏水没有打开。
为了排除这2个因素的影响,2004-06-29又开一次机。在这一次启动过程中,本体疏水全部打开,后汽封温度控制在160℃以下。这次从启动升速过程到20 MW负荷,2号轴承振动与上一次差别不大。负荷到24 MW,2号轴承振动开始快速突升到
90.7 ,被迫打闸停机。
3次启动过程的振动特点为:
(1) 振动主要是基频成份,其它分量很少,因此属于不平衡激起的强迫振动;
(2) 振动随时间和启停机的次数增多而显著增大,振动突增负荷点一次比一次小,说明振动故障逐次恶化;
(3) 当振动突增后,即使减负荷到0,振动亦不会降低而是继续增加。停机过程中过临界转速的振动值比开机过程大;
(4) 2号轴承振动一旦开始爬升很快发散至报警值,并且没有尽头,在这种振动状态下机组是无法运行的。
2 振动原因分析
该机组振动的基本特点是,随着时间增加,不稳定强迫振动增加。造成这种振动的故障缺陷可能是:
(1) 汽缸膨胀受阻,使轴承支承刚度降低;
(2) 转子热弯曲。
通过检查没有发现绝对膨胀、胀差在启动过程中出现异常,轴承座与台板接触面也没有出现间隙,膨胀也没有卡涩迹象,所以可以排除第一项缺陷,因而转子热弯曲成为主要怀疑对象。
造成转子热弯曲的原因如下:
(1) 转轴内应力过大;
(2) 转轴材质不均;
(3) 转轴套装部件失去紧力;
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〔摘 要〕 针对50MW汽轮机转子中心孔进油的故障事件,通过对汽轮机振动特点的描述,分析了汽轮机振动和转子中心孔进油的原因以及引起振动的机理,提出了该故障的诊断方法和防止转子中心孔进油的措施。
〔关键词〕 汽轮机;转子;振动
2004年河南省电力系统连续出现2起汽轮机转子中心孔进油的故障,1台为125 MW机组,1台为50 MW机组。本文针对其中的1台50 MW汽轮机转子中心孔进油原因进行了分析,并提出该故障的诊断方法和解决问题的途径。
1 振动特点
汽轮机型号为C50-8.83/0.981,发电机型号为QF-60-2。如图1所示,1,2号轴承支承汽轮机转子,1号轴承为座落前箱内的落地轴承,2号轴承座落在排汽缸上,3,4号轴承支承发电机转子,均为落地轴承。汽轮机和发电机转子以刚性联轴器连接。
1.1 配重前启动
2004-06-26,启动升速至过临界转速的过程中,2号轴承最大振动为39.1 ,其它轴承振动均小于30 ,说明汽轮机转子和发电机转子的平衡状态良好。
空载3 000 r/min下,除了2号轴承垂直振动39 外,其它轴承振动均在30 以下。带负荷到48 MW,2号轴承振动从60 很快升至84.5 ,被迫打闸停机。降速过临界转速2号轴承垂直振动达125 。盘车时,大轴挠度比开机增大40 。从3 000 r/min→带负荷→停机过程的轴承垂直振动趋势图可知,振动增大的部位主要是2号轴承,发电机的2个轴承振动基本不变,因而可以判定故障存在于汽轮机侧。
根据以往经验,一般存在转子热变形的机组,只要把空载3 000 r/min时的下轴承基频振动降低到20 以下,带负荷后的振动就能维持在50 以内的合格范围。所以停机后在汽轮机末级叶轮进行配重,以降低2号轴承的垂直振动。
1.2 配重后启动
2004-06-27,机组配置后再次启动,在空载3 000 r/min下,2号轴承的垂直振动为15 ,其它均小于15 。带负荷20 MW时振动基本不变,负荷增到30 MW,2号轴承振动增大至40 ,稳定一段时间后,振动稍有降低。接着开始升负荷至35 MW,振动升至46.8 。立刻减负荷至30 MW,振动突升至54.1 ,又升负荷至37 MW,振动继续升高。随即减负荷,当振动升到91.7 时,打闸停机。降速过临界转速2号轴承垂直振动达8 。盘车时大轴挠度比开机增大100 。
1.3 第3次启动
前2次启动过程中,后汽封温度达300℃,而该汽封设计汽源为除氧器汽平衡供汽,温度在150℃左右,显然后汽封温度偏高;另外,前2次启动过程中,本体疏水没有打开。
为了排除这2个因素的影响,2004-06-29又开一次机。在这一次启动过程中,本体疏水全部打开,后汽封温度控制在160℃以下。这次从启动升速过程到20 MW负荷,2号轴承振动与上一次差别不大。负荷到24 MW,2号轴承振动开始快速突升到
90.7 ,被迫打闸停机。
3次启动过程的振动特点为:
(1) 振动主要是基频成份,其它分量很少,因此属于不平衡激起的强迫振动;
(2) 振动随时间和启停机的次数增多而显著增大,振动突增负荷点一次比一次小,说明振动故障逐次恶化;
(3) 当振动突增后,即使减负荷到0,振动亦不会降低而是继续增加。停机过程中过临界转速的振动值比开机过程大;
(4) 2号轴承振动一旦开始爬升很快发散至报警值,并且没有尽头,在这种振动状态下机组是无法运行的。
2 振动原因分析
该机组振动的基本特点是,随着时间增加,不稳定强迫振动增加。造成这种振动的故障缺陷可能是:
(1) 汽缸膨胀受阻,使轴承支承刚度降低;
(2) 转子热弯曲。
通过检查没有发现绝对膨胀、胀差在启动过程中出现异常,轴承座与台板接触面也没有出现间隙,膨胀也没有卡涩迹象,所以可以排除第一项缺陷,因而转子热弯曲成为主要怀疑对象。
造成转子热弯曲的原因如下:
(1) 转轴内应力过大;
(2) 转轴材质不均;
(3) 转轴套装部件失去紧力;
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