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滦河发电厂6号汽轮发电机组真空系统治理

  2007-12-12 08:42:52    来源: 
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电力18讯:    滦河发电厂100 MW汽轮发电机组6号机为N100-90/535型,单轴双缸双排汽冲动凝汽式机组,哈汽产品,1993年12月投产。该机组自投产以来,真空泄漏率一直处于严重超标状态,真空严密性试验只能维持1~2 min,无法测取准确数值,根据不规范试验估算,真空严密性数值约在2.5~3.0 kPa/min。目前,该厂的双套射水装置已全部投入运行,无备用设备,机组的真空问题对全厂生产的安全性和经济性影响极大。由于6号机组的真空问题影响机组供电煤耗8~10 g/(kW*h),射水泵单耗增加一倍,是该厂“达标”、创“二星级企业”和“无渗漏电厂”的主要障碍,成为一个“老大难”问题。

1 真空系统泄漏的可能原因

  (1) 汽轮机高低压轴端泄漏。当高压端汽封供汽压力过低,而至1号低压加热器(以下简称低加)的阀门开度又过大时,高、中压轴封处将形成负压,空气经高、中压汽封前各轴封处逐级漏入,然后从轴封加热器(以下简称轴加)、1号低加进入真空系统。为防止这种现象发生,可在轴封漏气进入轴加、1号低加前加装压力表及阀门,并维持0.01~0.03 MPa正压,使真空得到改善。
  (2) 轴封冷却器下多级水封破坏或水封高度不够,空气经轴封风机排汽口由水封管等处直接进入真空系统。
  (3) 低压缸水平结合面变形或水平与垂直结合面不严密,以及低压缸的排大气阀不严。
  (4) 7、8段抽汽法兰处泄漏。加热器壳体等法兰连接的结合面不严(螺栓紧力不够,法兰焊接到管道上产生翘曲,法兰受热膨胀传递过大的应力等)。
  机组轴封漏汽至7、8段,造成抽汽口处法兰及低压缸本体温度升高,法兰产生变形裂纹,空气由该处漏入真空系统(荆门2号机,7段抽汽处实测温度27.8℃,设计76℃);抽汽口法兰用纸垫,反复灌水后易损坏;法兰强度不够,抽汽管道膨胀不畅,法兰运行中变形张口。
  (5) 汽机疏水扩容器工作时进汽温度400~500℃,不工作时30℃,交变应力使扩容器易产生裂纹。
  (6) 凝汽器喉部接口管道焊口易反复受交变应力作用而产生裂纹,或管道焊缝未焊透,管道和排汽管出现裂纹。
  (7) 汽泵汽机对应于大汽机部分的泄漏。沙岭子电厂2号机,停汽泵投电泵,真空提高2 kPa,小汽机真空明显泄漏。
  (8) 低压轴封间隙大,低压缸防爆门、热工表计接头、疏水泵、凝结泵盘根、真空系统阀门盘根等损坏。
  (9) 排水井处的虹吸作用破坏,空气通过射水抽汽器前的水封进入凝汽器。
  (10) 真空设备的内腔外伸的杆件与套筒处不严。
  (11) 安全阀、疏水系统及汽轮机高低压管路的空气门不严。
  (12) 加热器中的水加热温升小,汽侧空气漏入量过大。

2 真空系统泄漏治理

2.1 采用氦质谱检漏技术发现的问题
  几年来,该厂多次召开专业专题会议,研究制定治理措施,但机组的真空泄漏率却一直居高不下,真空严密性始终在2~2.5 kPa/min左右徘徊。1998年5月,该厂决定采用先进的氦质谱检漏技术对6号机组真空系统进行检漏,分别于5、8、10月进行了3次检漏,检漏中发现汽机高压缸前轴封漏气严重,属于不易发现的大漏点。原因是高压轴封供汽量不足,空气从高压轴封漏入,经高压轴封第2档漏汽至7段抽汽管路进入凝结器,其间还发现了十几处微漏点,并进行了处理。
  将高压轴封供汽门解体检查,确认高压轴封存在以下问题:
  (1) 供汽管道直径设计偏小,实际安装的是D45×2.5管,经计算应选用D57×3.5管供汽。
  (2) 供汽截门实际安装的是Dg40球型阀,且截门存在严重的质量问题,其开度行程最大只能开起4~5 mm,节流严重,造成前轴封供汽不足,应选用Dg50球型阀。
2.2 处理措施
  (1) 将供汽截门更换为Dg50球型阀(双路供汽更换2个)。
  (2) 将一部分当前可更换的供汽管路更换为D57×3.5管路。
  通过上述初步治理,增加了高压前轴封的供汽量,机组的真空严密性明显提高,达到了该机历史最好水平,即0.746 kPa/min,投运一套射水抽气装置即可满足要求,提高了射水系统的安全系数。
  (3) 6号机真空较低,通过对机组的热力试验测试表明,负荷100 MW时经初、终参数修正后,标准状况时真空为88.2 kPa,较设计值低3.34 kPa。真空每低1 kPa,热耗增加82.33 kJ/(kW*h),机组效率降低约1.04%。低压缸排汽量及排汽压力较设计值偏高,真空泄漏严重,这是影响机组真空偏低的主要因素。
  1号低加几乎无温升,负荷为100 MW时,温升为4.95℃,扣除轴加的影响,其温升接近于0℃,主要是由于高压轴封第2档漏汽至7段泄汽量大,排挤了7段抽汽量。同时由于1号低加疏水不畅,不能建立适当的加热器真空,也排挤了7段抽汽,影响了1号低加的进汽温度,使7段抽汽温度高达338℃,负荷为100 MW时的7段抽汽量仅为2.027 t/h,远远小于设计抽汽流量15.4 t/h,加大了低压缸排汽量,严重影响机组的真空,增加了冷源损失。
  经过现场多次分析、查找、试验,最终查出该机组低加温升和真空的2项缺陷:


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