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纯凝汽机组改为供热机组可行性的探讨

  2007-05-31 14:21:21    来源: 
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电力18讯:    目前热电厂主要热负荷是该区域内的工业生产用汽,受供热能力的限制,许多热用户(其中包括高新技术开发区现在只好靠小锅炉供热)即使现在已使用热电厂工业用汽的单位,有的还保留着自己的小锅炉,以备供热高峰时短期使用。为了缓解城市的供热紧张局面,电厂中的中、小型纯凝汽机组可改为供热机组,以消除或减少城市的中、小型锅炉,对降低大气污染,提高社会整体效益是非常有益的措施。另外,60年代开始生产的N50-8.83型凝汽式汽轮机,目前根据国家工业的发展需要,要限制该类型机组的使用,这就可以对该型式的机组在基础及系统辅机等不变的前提下,改为抽汽凝汽式汽轮机,对电厂自身提高效益,站稳供热市场更是非常必要的。
  以保定热电厂一台N50-8.83/535型机组改为C50-8.83/0.98/535型机组为例作介绍。
1 机组现状
  该厂N50-8.83/535为单缸冲动凝汽式机组,由北京电力修造厂生产,投产于1973年3月。本机有7段抽汽,分别供4台低压加热器,一台除氧器,两台高压加热器。各抽汽在经济功率(45 MW)时的参数如表1。




2 改造的基本要求
  为便于机组改造后的经营管理,适应新技术的要求,机组改造尽可能从老厂母管系统中分解独立出来,机、电、炉组成单元制机组,实现单元制集中控制。不能分解开来的系统加装调整和计量装置。
3 改造原则
  (1)安全可靠性第一,采用的改造技术可靠,结构部件安全可靠,消除原机组改造范围内的缺陷及薄弱环节,提高可用率,提高可靠性。
  (2)根据国家四部委《关于发展热电联产的若干规定》和国家经贸委《关于关停小火电机组实施意见》文件的精神,确定退役凝汽机组改为抽汽机组后的年均热电比≥50%,总热效率≥45%。
  (3)以热定电,按配套锅炉设备的额定出力220t/h时,力求尽量增大供热量,以满足工业抽汽的要求。
  (4)以运转平台基础和轴承跨距不变动进行结构设计,便于施工,利于降低成本。
  (5)尽量采用当前国内最先进的同类型机组成熟、先进的改造技术,达到节能降耗,提高经济性的目的。
  (6)尽可能保留原冷凝机组的可用部件及附属设备,尽量减小改造范围。
  (7)自动主汽门、调速汽门安装位置不变,与凝汽器接口形式不变,与发电机的连接方式不变。
  (8)改造后抽汽量在0~100 t/h范围内任意调节,纯凝工况最大连续运行功率为50 MW;在抽汽量100 t/h,最大电功率为40 MW。
  (9)优化回热系统设计,改造后不影响回热系统设备的安全运行,补水采用凝汽器补水方式。
  (10)改造后的机组视同新机,延长机组寿命。
4 改造的基本方案
    方案一:增大非调整抽汽量向外供热
  这种方法是在三段抽汽处扩孔,其余部分不变。据计算供汽量能达到30 t/h,抽汽量将随着负荷变化而变化,优点是改造费用仅20万元左右。但这种改造不仅抽汽量太小,远不能满足供热市场需求,而且,热电负荷调整不方便,供热压力也不稳定。
    方案二:改为调整抽汽机组
  调整方式采用旋转隔板调整(即去掉压力级第七到第十级,改装为旋转隔板)。为此需要更换前缸、中缸、转子、部分隔板套、前汽封环、调速器、转速变换器等;需要增加的部件有旋转隔板、油动机、抽汽逆止门、压力变换器等;另外还有一些部件及调速系统与保安系统需要作相应改动。改造后,抽汽量可达60~100 t/h,随着抽汽量的增加,电负荷要下降,当热负荷到100 t/h,电负荷估计在36~38 MW范围内。
  方案三:改调整抽汽机组的同时对通流部分作优化设计
  本方案同样是改为可调整抽汽机组。改造范围与方案二基本相同,不同点是将机组改为可调整抽汽机组的同时,采用全三维技术同时对通流部分作全三维改造,采用优化设计,使机组内效率达到20世纪90年代世界先进水平。采用三维技术改造后的机组抽汽量可在0~100 t/h范围内调整,热耗比不采用全三维技术改造的机组下降628 kJ/kWh(150kcal/kWh)以上,相当于煤耗下降6.98%。本方案的改造费用约800万元左右。
  本次改造按照“以热定电、投资少、见效快、创最大社会效益中企业自身受益”的几个标准,如果改为非调整抽汽这种方式,因为抽汽能力有限,且压力无法调整,可能使得机组运行时压力不稳定,这种改造方案不可取。考虑到改造完成后运行的稳定性,最好改为可调整抽汽机组,改造后的机组无论在结构方面,还是在运行的可调整性方面都应该满足抽汽机组的要求,即改为真正意义上的可调整抽汽机组。所以经过技术比较,认为方案三较可行,即凝汽机组改为可调整抽汽机组,同时进行提高内效率的技术改造,这样,可以在充分利用原有设备及其潜力的前提下,以最小的投资争取获得最大的收益。
5 改造方案概述
  通过热力计算初步


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