辽宁省电力有限公司直属火电厂2001年化学监督工作总结
2007-11-30 16:32:59 来源:
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电力18讯: 1 化学监督现状及存在的问题
1.1 指标完成情况
1.1.1 补给水
近年来,省公司对一些水质含盐量较高的老供热电厂进行了水处理改造,改变了原来的水处理方式,增加了反渗透装置,使离子交换树脂负荷减轻90%以上,不仅节约了近90%的酸碱,减少了环境污染,而且大大提高了补给水质量。例如,北票发电厂水处理采用反渗透加一级除盐后,使补给水电导率最低降至0.2μs/cm。今年安装完工的阜新发电厂、大连发电总厂的水处理设备都在一级除盐设备前增加了反渗透装置,出水电导率都在0.2μs/cm左右,因此彻底解决了冬季供暖补水量大,原水处理设备满足不了供合格除盐水的现象,保证了安全生产。
1.1.2 给水
严格控制给水质量是防止热力设备的腐蚀、结垢、积盐的必要措施,特别是控制给水pH,防止受热面腐蚀,由于腐蚀不仅缩短设备的使用寿命,而且腐蚀产物会转入水中,加速受热面结垢,造成腐蚀和结垢的恶性循环。
加氨自动装置的投入,在保证炉水pH起到了重要作用。它减少了人工操作的滞后现象,这一点已得到各厂的重视,抚顺电厂、沈阳热电厂、阜新电厂、大连总厂、辽宁电厂都先后安装了此设备,使给水pH合格率有了很大的提高。 但加氨自动投入后存在的最大问题是:
(1)设备的维护和校正不及时,使泵不能连续运行,甚至改自动为手动。
(2)自动装置传感器环节的 pH表,存在电极老化,校正不及时,表本身性能差等问题,影响控制效果。
(3)控制柜某个环节质量不好,与计量泵(变频)不匹配,或者计量泵本身的机械问题,都影响泵的正常运行。所以要区别对待,分别解决,加强维护,让现有的加氨自动装置发挥出应有的作用。
1.1.3 炉水
炉水采用磷酸盐处理,是为了防止碱性腐蚀,消除漏进锅炉内的硬度。省公司直属电厂除大连总厂今年新上一台加磷自动装置外,其它电厂仍为手工控制,这项工作目前差距很大,为保证良好的蒸汽品质,应提高加药方式的自动化水平。
建议:大连总厂、辽宁电厂采用低磷酸盐控制,将炉水PO4-3控制在1-5mg/l之间。同时也要求各厂严格控制炉水磷酸根浓度,将磷酸根浓度(以PO4-3表示)控制在低限3mg/l范围内,防止发生盐类暂时消失的异常现象和碱性磷酸盐腐蚀,提高蒸汽质量,减少锅炉沉积速度。
1.1.4 凝结水
影响凝结水合格率的主要原因是,凝结水溶解氧不合格和凝汽器存在微漏现象,这一点已经引起各厂领导层的重视,现许多厂负责生产的领导都亲自抓这项工作,并严格执行"水汽异常通知单"制度,所以今年凝结水的合格率有所提高。
(1)建议:存在微漏的电厂能查清原因,视具体情况而定,能够进行凝汽器管板涂胶的电厂应在大修期间进行管板、管头涂胶工作,从根本上杜绝凝汽器漏泄和腐蚀。
(2)存在的问题是:老机组凝汽器漏泄严重
辽宁电厂老机组设备陈旧,正处于逐年退役阶段,但凝汽器漏泄造成的危害却相当严重,以#4机组为例:#4机于2000年7月进行化学清洗,2001年3月19日大修,共运行8个月零19天,大修检查水冷壁向火侧结垢量为475.58/m2,圆环结垢量为368.98g/ m2,水冷壁圆环结垢速率为483.38g/ m2・a(2000年7月--2001年3月),虽然形成的原因很多,但最主要的原因是凝汽器频繁漏泄,从2000年8月--2001年3月漏泄时间长达872小时,漏入生水339.9吨,硬度合格率为69.5%,给水O2合格率20.5%,凝结水O2合格率为4.8%。
1.1.5 循环水
为防止凝汽器结垢、腐蚀和微漏,并能充分利用水资源,提高循环水浓缩倍率,各厂都做了大量的工作,虽然循环水监测没有一个统一的标准,但各厂能依据水质、处理方式、浓缩倍率等制定合理的循环水控制指标,并严格进行监测,保证了循环水的安全,稳定运行。
例如:阜新电厂9#机大修检查凝汽器铜管保护膜完好,无腐蚀、结垢现象。大连总厂循环水冬季供暖加DDF-2阻垢剂,夏季加硫酸控制得很好,1986年凝汽器换铜管后,一直没有发生漏泄现象。另外,抚顺电厂、北票电厂今年凝汽器铜管也没有发生漏泄现象。
存在问题是:抚顺发电厂1号机凝汽器铜管(B30管)有腐蚀现象,明年5月份大修时,应查清原因。
1.2 发电机冷却水水质情况
电导率 pH  
1.1 指标完成情况
1.1.1 补给水
近年来,省公司对一些水质含盐量较高的老供热电厂进行了水处理改造,改变了原来的水处理方式,增加了反渗透装置,使离子交换树脂负荷减轻90%以上,不仅节约了近90%的酸碱,减少了环境污染,而且大大提高了补给水质量。例如,北票发电厂水处理采用反渗透加一级除盐后,使补给水电导率最低降至0.2μs/cm。今年安装完工的阜新发电厂、大连发电总厂的水处理设备都在一级除盐设备前增加了反渗透装置,出水电导率都在0.2μs/cm左右,因此彻底解决了冬季供暖补水量大,原水处理设备满足不了供合格除盐水的现象,保证了安全生产。
1.1.2 给水
严格控制给水质量是防止热力设备的腐蚀、结垢、积盐的必要措施,特别是控制给水pH,防止受热面腐蚀,由于腐蚀不仅缩短设备的使用寿命,而且腐蚀产物会转入水中,加速受热面结垢,造成腐蚀和结垢的恶性循环。
加氨自动装置的投入,在保证炉水pH起到了重要作用。它减少了人工操作的滞后现象,这一点已得到各厂的重视,抚顺电厂、沈阳热电厂、阜新电厂、大连总厂、辽宁电厂都先后安装了此设备,使给水pH合格率有了很大的提高。 但加氨自动投入后存在的最大问题是:
(1)设备的维护和校正不及时,使泵不能连续运行,甚至改自动为手动。
(2)自动装置传感器环节的 pH表,存在电极老化,校正不及时,表本身性能差等问题,影响控制效果。
(3)控制柜某个环节质量不好,与计量泵(变频)不匹配,或者计量泵本身的机械问题,都影响泵的正常运行。所以要区别对待,分别解决,加强维护,让现有的加氨自动装置发挥出应有的作用。
1.1.3 炉水
炉水采用磷酸盐处理,是为了防止碱性腐蚀,消除漏进锅炉内的硬度。省公司直属电厂除大连总厂今年新上一台加磷自动装置外,其它电厂仍为手工控制,这项工作目前差距很大,为保证良好的蒸汽品质,应提高加药方式的自动化水平。
建议:大连总厂、辽宁电厂采用低磷酸盐控制,将炉水PO4-3控制在1-5mg/l之间。同时也要求各厂严格控制炉水磷酸根浓度,将磷酸根浓度(以PO4-3表示)控制在低限3mg/l范围内,防止发生盐类暂时消失的异常现象和碱性磷酸盐腐蚀,提高蒸汽质量,减少锅炉沉积速度。
1.1.4 凝结水
影响凝结水合格率的主要原因是,凝结水溶解氧不合格和凝汽器存在微漏现象,这一点已经引起各厂领导层的重视,现许多厂负责生产的领导都亲自抓这项工作,并严格执行"水汽异常通知单"制度,所以今年凝结水的合格率有所提高。
(1)建议:存在微漏的电厂能查清原因,视具体情况而定,能够进行凝汽器管板涂胶的电厂应在大修期间进行管板、管头涂胶工作,从根本上杜绝凝汽器漏泄和腐蚀。
(2)存在的问题是:老机组凝汽器漏泄严重
辽宁电厂老机组设备陈旧,正处于逐年退役阶段,但凝汽器漏泄造成的危害却相当严重,以#4机组为例:#4机于2000年7月进行化学清洗,2001年3月19日大修,共运行8个月零19天,大修检查水冷壁向火侧结垢量为475.58/m2,圆环结垢量为368.98g/ m2,水冷壁圆环结垢速率为483.38g/ m2・a(2000年7月--2001年3月),虽然形成的原因很多,但最主要的原因是凝汽器频繁漏泄,从2000年8月--2001年3月漏泄时间长达872小时,漏入生水339.9吨,硬度合格率为69.5%,给水O2合格率20.5%,凝结水O2合格率为4.8%。
1.1.5 循环水
为防止凝汽器结垢、腐蚀和微漏,并能充分利用水资源,提高循环水浓缩倍率,各厂都做了大量的工作,虽然循环水监测没有一个统一的标准,但各厂能依据水质、处理方式、浓缩倍率等制定合理的循环水控制指标,并严格进行监测,保证了循环水的安全,稳定运行。
例如:阜新电厂9#机大修检查凝汽器铜管保护膜完好,无腐蚀、结垢现象。大连总厂循环水冬季供暖加DDF-2阻垢剂,夏季加硫酸控制得很好,1986年凝汽器换铜管后,一直没有发生漏泄现象。另外,抚顺电厂、北票电厂今年凝汽器铜管也没有发生漏泄现象。
存在问题是:抚顺发电厂1号机凝汽器铜管(B30管)有腐蚀现象,明年5月份大修时,应查清原因。
1.2 发电机冷却水水质情况
电导率 pH  
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