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汽轮机积垢的处理

  2007-08-24 09:59:02    来源: 
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电力18讯:    摘  要  通过对汽轮机转子、隔板等通流部件积垢成分的取样分析,从而确定了清洗汽轮机积垢的正确方法。不仅使汽轮机积垢得到彻底清除,而且大大降低了劳动强度和恢复或提高了机组的出力,经济效益十分可观。
    关键词  积垢  清洗  出力
1 前言
    浦城电力有限责任公司热电厂有两台C3-3.43/0.49型和C6-3.43/0.49型抽汽式汽轮机组,分别于1994、1998年投产,由于蒸汽品质不好,汽轮机转子、隔板结垢现象十分严重,C3型汽轮机大修后,运行不到三个月,出力下降了10~15%,C6-3.43/0.49型汽轮机出力也有所下降,不仅使机组的安全性、经济性降低,而且严重影响供汽质量,过去采用钢刷、砂纸除锈与磨砂的方法来清除汽轮机内部的结垢。这种方法需要揭缸、吊出转子和隔板等,因汽轮机通流部分结构比较复杂,有些死角的结垢更是无法清除,而且劳动强度大,工期长(相当于一次大修的工作量)。
    为了解决这一问题,对汽轮机的积垢成分进行了取样分析(选择每级隔板和叶片为取样对象),利用化学反应现象来判定结垢的成分,据此,制定出行之有效的清洗积垢的方案,取得了良好的成效。
2 结垢成分分析
    用化学反应方法对汽轮机通流部分取出的积垢的样品进行分析可知:主要有水溶性物质和水不溶性物质,水溶性物质有Na2CO3和NaOH;水不溶性物质主要有Fe2O3、Al2O3和SiO2,积垢沉积在通流部分的形态以铁红色、粉粒状的混和物为主,各级转子及隔板积垢成分分布见表1。


3 制定清洗方案的依据
    汽轮机内部的构件的主要材料是由铬、钼合金钢组成,具有良好的耐酸、耐碱的特性,根据对汽轮机内部的取样分析数据,考虑到柠檬酸是一种有机酸,对钢材的腐蚀性能小。综合以上原因,决定采用柠檬酸结合二邻甲苯硫脲、液氨,以一定配方并按一定的操作程序对汽轮机内部结垢进行清洗处理(其中二邻甲苯硫脲作为缓蚀剂、液氨为调节PH值之用)。
4 清洗前的准备工作
4.1 清洗设备及有关材料
    柠檬酸(固态)150kg、二邻甲苯硫脲20kg、液氨50L、水箱一台(7m3);水泵一台(扬程15m,流量5m3/h);各种型号的管子若干。
4.2 管道连接及其它
    保持缸体温度在80~90℃之间;打开调速、调压汽门上盖,用与汽门大小相匹配的管子将其连接并接至药箱,用堵板将两侧进汽管封闭;关闭所有抽汽阀、排汽阀、疏水阀;在热井下方接上水泵,并隔离下方管道;其它管道连接及流程见图1。


5 具体清洗步骤
5.1 软化水冲洗
    目的是冲洗水溶性物质,将软化水用蒸汽加热至85~90℃,用水泵从热井管的临时管打入汽缸体,从调速、调压汽门流出排入地沟,在冲洗过程中保持软化水温度,每半小时对进出口水的钠含量进行一次化学分析检测,直至进出口水中的钠含量相同或相近时,方可停止冲洗。
5.2 柠檬酸溶液的清洗
    目的是冲洗水不溶性物质,将柠檬酸配成2.0%左右浓度的溶液加入0.4%的二邻甲苯硫脲作为缓蚀剂,用蒸汽加热至90~95℃,加氨迅速调节PH值在4.0~4.5之间,用水泵打入汽缸体,在缸体内循环清洗1~1.5小时左右,注意保持温度。
    柠檬酸清洗结束后,再重复5.1的步骤直到进出口水质相似或相同时才结束。
5.3 清洗后的恢复工作
    清洗结束后将所有疏水门全部打开,排净汽缸内积水;拆卸所有临时管道,恢复原系统;若是长时间停用,则须进行钝化处理。
5.4 清洗过程的要点
    进水方向与汽轮机转向相反,整个清洗过程始终处于盘车状态,药箱的位置要高于水泵,最好置于水泵上方1.5m处,以免产生汽蚀。
6 结束语
    该清洗方法不需要揭缸体,可以大大降低劳动强度,缩短工期;而且清除彻底,没有结垢死角,2002年7月,对两台汽轮机进行清洗,只用了3.5天就全部完成任务,如今1号机可在额定工况下运行,2号机可超10%的负荷运行,效果十分理想,经济效益可观,其它型号的汽轮机也可参照进行。


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