杨柳青电厂氢氟酸化学清洗
2007-08-07 15:39:46 来源:
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电力18讯: 天津华能杨柳青电厂扩建工程中,锅炉酸洗采用德国技术。清洗结束后检查,清洗非常成功,由此可见其技术的先进性。德国的直流锅炉常规开路酸洗工艺,在某些地方不同于我国的传统做法。写作本文的主要目的在于介绍所从事的这台炉的酸洗工作,以丰富我国的酸洗技术。
1 技术说明
杨柳青电厂扩建工程5、6号锅炉为德国巴高克公司生产的中间再热、复式循环塔式结构直流锅炉,额定蒸发量935 t/h,最大连续蒸发量1 025t/h,主汽压力18.2 MPa,主汽温度541℃。分别于1998年和1999年投入运行。
锅炉汽水系统的主要流程为:锅炉给水经2根联络管进入省煤器,而后经连接管和分配器进入蒸发器。离开蒸发器后的蒸汽或汽水混合物进入汽水分离器,最后进入过热器和再热器。过热器和再热器均设有喷水减温器。
主要技术数据:
锅炉系统水容积 560 m3;
清洗面材质 15 Mo3、13 CrMo44、10 CrMo910、X20 CrMoV121、St35.8Ⅲ。
2 清洗范围
整个化学清洗分为水冲洗和酸洗两部分。
水冲洗范围:凝汽器、凝结水管道、低压水管道及加热器水侧、除氧器、高加水侧。
酸洗范围:高压给水管道、省煤器、汽水分离器、过热器及相应的各联箱和联络管、再热器、减温器及高压旁路站。
3 清洗工艺说明
3.1 清洗步骤
(1)冲洗凝结水及给水系统,冲洗水分别由临时系统和启动分离器底部排除。
(2)冲洗省煤器至再热器部分,冲洗水分别由启动分离器、主蒸汽管道、再热管道排放。
(3)润湿剂浸泡:利用给水泵和加药泵将稀释后的润湿剂注入整个系统,浸泡4~8 h。
(4)水冲洗:利用给水泵和3台凝泵冲洗省煤器至再热器的整个系统。冲洗水分别由启动分离器、主汽管道、再热管道排放。
(5)酸处理:利用给水泵和临时加药泵将氢氟酸和缓蚀剂注入系统。维持氢氟酸浓度为1%,缓蚀剂浓度为0.15%。酸液分别从启动分离器、主汽管道、再热管道排放。排放合格后,酸液浸泡2 h。
(6)冲洗及钝化:浸泡结束后利用给水泵和凝泵分段冲洗整个系统,冲洗合格后,利用给水泵向整个系统注入钝化液。监测排放水合格后,钝化结束。
3.2 清洗流量的控制
为使酸洗时流速达到或接近0.2 m/s,冲洗流速达到或接近1 m/s,各部位的清洗流速如下。
省煤器和蒸发器:
酸洗流量为200 t/h;
冲洗流量为560 t/h。
过热器:
酸洗流量为200 t/h;
冲洗流量为1 350 t/h。
再热器:
酸洗流量为500 t/h;
冲洗流量为1 350 t/h。
酸洗流量由电动给水泵提供动力,冲洗省煤器至蒸发器部分时由电动给水泵提供动力,冲洗过热器和再热器时由给水泵和凝泵并联运行来提供动力。
3.3 各步骤控制标准
(1)除盐水冲洗
流量为560 t/h、1 350 t/h;
浊度为只进行监测,但不作为控制标准;
温度为常温。
(2)润湿剂处理
加药流量为200 t/h;
润湿剂(外供)浓度为0.05%;
温度为30~60℃;
浸泡时间为12 h。
(3)除盐水冲洗
温度为常温;
流量为560 t/h、1 350 t/h;
浊度为只作监测,但不作为控制标准;
(4)酸洗
氢氟酸入口浓度为1%~1.2%;
缓蚀剂浓度为0.15%;
温度为55~60℃;
开路清洗排放标准为全铁小于2 g/L转为浸泡;
加酸流量为200 t/h、500 t/h;
浸泡时间为2 h。
(5)除盐水冲洗
流量为560 t/h、1 350 t/h;
温度为常温;
电导为冲洗水出入口电导差小于10μS/cm。
(6)钝化
温度为常温;
流量为560 t/h;
钝化液浓度为H2O2=0.1%(1 g/L) pH>10;
排放时间为排放口浓度合格后0.5 h,钝化结束。
4 清洗过程及结果
整个清洗过程依照上述控制标准执行。实际过程及主要数据如下:
(1)除盐水冲洗:该阶段利用除盐水冲洗整个系统。冲洗给水管道至启动分离器时最大流量为540~560 t/h;冲洗过热器时最大流量约为900 t/h;冲洗再热器最大流量约为1 300 t/h。3个排放口冲洗合格时浊度最低值为0.1 NTU。该过程共耗水约2 600 t。
(2)润湿剂处理:加入润湿剂时的流量实际约为300 t/h,水温40~50℃。利用给水泵和高压加药泵调整润湿剂浓度约为0.06%。整个系统一次注满,排放水含
1 技术说明
杨柳青电厂扩建工程5、6号锅炉为德国巴高克公司生产的中间再热、复式循环塔式结构直流锅炉,额定蒸发量935 t/h,最大连续蒸发量1 025t/h,主汽压力18.2 MPa,主汽温度541℃。分别于1998年和1999年投入运行。
锅炉汽水系统的主要流程为:锅炉给水经2根联络管进入省煤器,而后经连接管和分配器进入蒸发器。离开蒸发器后的蒸汽或汽水混合物进入汽水分离器,最后进入过热器和再热器。过热器和再热器均设有喷水减温器。
主要技术数据:
锅炉系统水容积 560 m3;
清洗面材质 15 Mo3、13 CrMo44、10 CrMo910、X20 CrMoV121、St35.8Ⅲ。
2 清洗范围
整个化学清洗分为水冲洗和酸洗两部分。
水冲洗范围:凝汽器、凝结水管道、低压水管道及加热器水侧、除氧器、高加水侧。
酸洗范围:高压给水管道、省煤器、汽水分离器、过热器及相应的各联箱和联络管、再热器、减温器及高压旁路站。
3 清洗工艺说明
3.1 清洗步骤
(1)冲洗凝结水及给水系统,冲洗水分别由临时系统和启动分离器底部排除。
(2)冲洗省煤器至再热器部分,冲洗水分别由启动分离器、主蒸汽管道、再热管道排放。
(3)润湿剂浸泡:利用给水泵和加药泵将稀释后的润湿剂注入整个系统,浸泡4~8 h。
(4)水冲洗:利用给水泵和3台凝泵冲洗省煤器至再热器的整个系统。冲洗水分别由启动分离器、主汽管道、再热管道排放。
(5)酸处理:利用给水泵和临时加药泵将氢氟酸和缓蚀剂注入系统。维持氢氟酸浓度为1%,缓蚀剂浓度为0.15%。酸液分别从启动分离器、主汽管道、再热管道排放。排放合格后,酸液浸泡2 h。
(6)冲洗及钝化:浸泡结束后利用给水泵和凝泵分段冲洗整个系统,冲洗合格后,利用给水泵向整个系统注入钝化液。监测排放水合格后,钝化结束。
3.2 清洗流量的控制
为使酸洗时流速达到或接近0.2 m/s,冲洗流速达到或接近1 m/s,各部位的清洗流速如下。
省煤器和蒸发器:
酸洗流量为200 t/h;
冲洗流量为560 t/h。
过热器:
酸洗流量为200 t/h;
冲洗流量为1 350 t/h。
再热器:
酸洗流量为500 t/h;
冲洗流量为1 350 t/h。
酸洗流量由电动给水泵提供动力,冲洗省煤器至蒸发器部分时由电动给水泵提供动力,冲洗过热器和再热器时由给水泵和凝泵并联运行来提供动力。
3.3 各步骤控制标准
(1)除盐水冲洗
流量为560 t/h、1 350 t/h;
浊度为只进行监测,但不作为控制标准;
温度为常温。
(2)润湿剂处理
加药流量为200 t/h;
润湿剂(外供)浓度为0.05%;
温度为30~60℃;
浸泡时间为12 h。
(3)除盐水冲洗
温度为常温;
流量为560 t/h、1 350 t/h;
浊度为只作监测,但不作为控制标准;
(4)酸洗
氢氟酸入口浓度为1%~1.2%;
缓蚀剂浓度为0.15%;
温度为55~60℃;
开路清洗排放标准为全铁小于2 g/L转为浸泡;
加酸流量为200 t/h、500 t/h;
浸泡时间为2 h。
(5)除盐水冲洗
流量为560 t/h、1 350 t/h;
温度为常温;
电导为冲洗水出入口电导差小于10μS/cm。
(6)钝化
温度为常温;
流量为560 t/h;
钝化液浓度为H2O2=0.1%(1 g/L) pH>10;
排放时间为排放口浓度合格后0.5 h,钝化结束。
4 清洗过程及结果
整个清洗过程依照上述控制标准执行。实际过程及主要数据如下:
(1)除盐水冲洗:该阶段利用除盐水冲洗整个系统。冲洗给水管道至启动分离器时最大流量为540~560 t/h;冲洗过热器时最大流量约为900 t/h;冲洗再热器最大流量约为1 300 t/h。3个排放口冲洗合格时浊度最低值为0.1 NTU。该过程共耗水约2 600 t。
(2)润湿剂处理:加入润湿剂时的流量实际约为300 t/h,水温40~50℃。利用给水泵和高压加药泵调整润湿剂浓度约为0.06%。整个系统一次注满,排放水含
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