傅山热电厂节能改造
2008-01-04 14:35:12 来源:
A-
A+
电力18讯: 摘 要 通过对山东省淄博市傅山热电厂炉型、燃料以及供热系统分析,在投资不高的前提下,对除 尘系统和供热系统进行了技术改造,使锅炉热效率大幅度提高,供热成本明显下降。
关键词 除尘器 节能
1前言
山东省淄博市傅山热电厂始建于1992年,1993年投产,建设规模为3炉2机,配3台济南锅炉 厂生产的35t/h倒转炉排链条炉,3台文丘里麻石除尘器,2台青岛汽轮机厂生产的6MW抽凝机 组,汽轮机型号为C6-3.43/0.49,投产发电后,机组运行正常,由于链条炉为层燃炉,其燃 料 不能充分燃烧,灰渣含炭较高,特别是电厂燃料较细,煤灰在炉膛停留时间太短,还没有来 得及充分燃烧,就被烟气携带出炉外,因此锅炉热效率较低,经现场测定只有74.4%。远远 低于 锅炉设计热效率。傅山热电厂为热电联供项目,其中采暖供热占很大比重,由于原采暖供热 系统为直接供蒸汽,运行时回收的凝结水水质不稳定,难以回收利用,造成供热成本偏高。 为提高锅炉热效率、降低供热成本,拟对除尘系统和供热系统进行改造。
2锅炉改造
鉴于傅山热电厂链条锅炉热效率较低,能源浪费严重,技术人员配合傅山热电厂对现有3台 锅炉进行了技术改造。锅炉改造的主要目的就是提高锅炉热效率,提高锅炉热效率主要途径 之一就是降低燃料的未燃烧热损失。
2.1锅炉改造方案
原除尘系统采用文丘里麻石除尘器、水力冲灰系统。炉灰中的可燃物成分较高,但难以回收 利用。因此考虑在文丘里麻石除尘器前加装干式除尘器一台,除尘器采用钢制旋风除尘器, 除尘效率为90%,其收集的干灰再由风机输送至锅炉炉膛内燃烧,如此完成飞灰循环燃烧, 从而大大降低飞灰可燃物,不但提高锅炉热效率,而且提高了除尘系统除尘效率。其改造图 如下:
2.2改造效果
三台锅炉改造投资共计93万元,改造后锅炉热效率有了较大幅度的提高,经现场实测锅炉热 效率为83%,3台锅炉较原来年节省标煤5930t,创造经济效益178万元。除尘效率由原来的96 %提高到98%,环境效益显著。
2.3改造中注意问题
a.旋风除尘器收集的干灰循环送入锅炉燃烧,增加了炉内飞灰浓度,各受热面磨损加大, 特别是过热器磨损严重,必须采取相应措施,本工程参照循环流化床锅炉过热器加装防磨装 置。
b.炉内飞灰浓度增加后,受热面对流换热加强,过热器经常超温,改造过程中可适当减少 高温过热器、低温过热器受热面积。
c.增加旋风分离器后,烟侧阻力加大,应校核原有引风机风压是否满足系统出力,最好风 压余量不小于计算阻力的1.3倍,以保证系统正常运行。本工程原引风机选型余量较大,基 本上可以满足运行需要,但应定期清除受热面积灰。
d.对于没有加装吹灰装置的链条锅炉,进行类似改造同时,最好加装吹灰装置,以防止受 热面积灰,影响换热及增大烟气侧阻力。
3供热系统改造
3.1改造方案
傅山热电厂采暖供热面积为217400m2,采暖季平均采暖供热量为24t/h蒸汽(0.49MPa)。采 暖热用户大部分为水暖,小部分为汽暖,蒸汽凝结水回收困难。且水质不稳定,难以回收利 用,除部分补入采暖循环水系统外其余外排,每个采暖季仅此项就损失除年盐水60.480t。 傅山热电厂锅炉补给水处理系统为机械过滤+一级复床除盐方式,每吨除盐水成本为8元,制 水成本较高,每个采暖季因此而增加供热成本483840元,经济上很不合算,对此技术人 员经过技术经济比较,决定在电厂内设置换热站,对采暖热用户供95℃热水,换热站设置两台SJZQⅡ-N-11.2型高效智能汽-水采暖换热机组,三台KQR200-315(Ⅰ)B型立式循环水泵,功 率为37kW,利用锅炉连续排污水作为热网循环水补充水,充分利用锅炉连续排污水及其热量。
3.2改造效果
换热站利用现有建筑,基本上不增加土建,换热站设备材料部分投资为380,000元,供热管网选用DN350螺旋焊缝钢管,供热距离为3.0km,管网投资为1,390,000元,采暖系统汽暖改 水暖 投资60,000元,总投资为1830,000元(全部为内部人员施工,不计人工安装费),采暖季消 耗 电能2×37×105×24=186 480kW・h,计入电厂厂用电,成本为0.19元(kW・h),耗电成本为 35,431元,每年净节省供热成本为483,840-35 431=448 409元,基本上三年可收回收造投 资,改造经济效果明显。
4结束语
傅山热电厂燃料为外来煤,渠道众多,煤质差别较大,炉渣内含炭量较高,为了综合利用这 部分热量,建议电厂扩建时优先考虑上循环流化床锅炉,可以掺烧前期链条炉炉渣,提高<
关键词 除尘器 节能
1前言
山东省淄博市傅山热电厂始建于1992年,1993年投产,建设规模为3炉2机,配3台济南锅炉 厂生产的35t/h倒转炉排链条炉,3台文丘里麻石除尘器,2台青岛汽轮机厂生产的6MW抽凝机 组,汽轮机型号为C6-3.43/0.49,投产发电后,机组运行正常,由于链条炉为层燃炉,其燃 料 不能充分燃烧,灰渣含炭较高,特别是电厂燃料较细,煤灰在炉膛停留时间太短,还没有来 得及充分燃烧,就被烟气携带出炉外,因此锅炉热效率较低,经现场测定只有74.4%。远远 低于 锅炉设计热效率。傅山热电厂为热电联供项目,其中采暖供热占很大比重,由于原采暖供热 系统为直接供蒸汽,运行时回收的凝结水水质不稳定,难以回收利用,造成供热成本偏高。 为提高锅炉热效率、降低供热成本,拟对除尘系统和供热系统进行改造。
2锅炉改造
鉴于傅山热电厂链条锅炉热效率较低,能源浪费严重,技术人员配合傅山热电厂对现有3台 锅炉进行了技术改造。锅炉改造的主要目的就是提高锅炉热效率,提高锅炉热效率主要途径 之一就是降低燃料的未燃烧热损失。
2.1锅炉改造方案
原除尘系统采用文丘里麻石除尘器、水力冲灰系统。炉灰中的可燃物成分较高,但难以回收 利用。因此考虑在文丘里麻石除尘器前加装干式除尘器一台,除尘器采用钢制旋风除尘器, 除尘效率为90%,其收集的干灰再由风机输送至锅炉炉膛内燃烧,如此完成飞灰循环燃烧, 从而大大降低飞灰可燃物,不但提高锅炉热效率,而且提高了除尘系统除尘效率。其改造图 如下:
2.2改造效果
三台锅炉改造投资共计93万元,改造后锅炉热效率有了较大幅度的提高,经现场实测锅炉热 效率为83%,3台锅炉较原来年节省标煤5930t,创造经济效益178万元。除尘效率由原来的96 %提高到98%,环境效益显著。
2.3改造中注意问题
a.旋风除尘器收集的干灰循环送入锅炉燃烧,增加了炉内飞灰浓度,各受热面磨损加大, 特别是过热器磨损严重,必须采取相应措施,本工程参照循环流化床锅炉过热器加装防磨装 置。
b.炉内飞灰浓度增加后,受热面对流换热加强,过热器经常超温,改造过程中可适当减少 高温过热器、低温过热器受热面积。
c.增加旋风分离器后,烟侧阻力加大,应校核原有引风机风压是否满足系统出力,最好风 压余量不小于计算阻力的1.3倍,以保证系统正常运行。本工程原引风机选型余量较大,基 本上可以满足运行需要,但应定期清除受热面积灰。
d.对于没有加装吹灰装置的链条锅炉,进行类似改造同时,最好加装吹灰装置,以防止受 热面积灰,影响换热及增大烟气侧阻力。
3供热系统改造
3.1改造方案
傅山热电厂采暖供热面积为217400m2,采暖季平均采暖供热量为24t/h蒸汽(0.49MPa)。采 暖热用户大部分为水暖,小部分为汽暖,蒸汽凝结水回收困难。且水质不稳定,难以回收利 用,除部分补入采暖循环水系统外其余外排,每个采暖季仅此项就损失除年盐水60.480t。 傅山热电厂锅炉补给水处理系统为机械过滤+一级复床除盐方式,每吨除盐水成本为8元,制 水成本较高,每个采暖季因此而增加供热成本483840元,经济上很不合算,对此技术人 员经过技术经济比较,决定在电厂内设置换热站,对采暖热用户供95℃热水,换热站设置两台SJZQⅡ-N-11.2型高效智能汽-水采暖换热机组,三台KQR200-315(Ⅰ)B型立式循环水泵,功 率为37kW,利用锅炉连续排污水作为热网循环水补充水,充分利用锅炉连续排污水及其热量。
3.2改造效果
换热站利用现有建筑,基本上不增加土建,换热站设备材料部分投资为380,000元,供热管网选用DN350螺旋焊缝钢管,供热距离为3.0km,管网投资为1,390,000元,采暖系统汽暖改 水暖 投资60,000元,总投资为1830,000元(全部为内部人员施工,不计人工安装费),采暖季消 耗 电能2×37×105×24=186 480kW・h,计入电厂厂用电,成本为0.19元(kW・h),耗电成本为 35,431元,每年净节省供热成本为483,840-35 431=448 409元,基本上三年可收回收造投 资,改造经济效果明显。
4结束语
傅山热电厂燃料为外来煤,渠道众多,煤质差别较大,炉渣内含炭量较高,为了综合利用这 部分热量,建议电厂扩建时优先考虑上循环流化床锅炉,可以掺烧前期链条炉炉渣,提高<
评论
最新评论(0)
相关新闻:
-
无相关信息
编辑推荐

- 《电力节能技术监督导则》版本
2018-11-04

- 【典型案例】信号干扰引起温度
2018-08-14

- 标准解读|电站热工自动化标准
2018-08-04

- 某1000MW超超临界机组DEH故障
2018-07-05

- 钰海燃气热电智能化建设探索与
2018-06-09
热点排行
推荐阅读
