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十八胺在热力设备停用保护中的应用

  2008-01-04 13:31:22    来源: 
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电力18讯:    摘  要:金属材料表面形成稳定的保护膜对防止腐蚀非常必要,在分析十八胺(ODA)特性的基础上,介绍了其在华能石家庄分公司热力设备停用保护中的具体技术工艺,从而可知,采用高纯度ODA并应用先进技术工艺比通常的方法可产生更好的防腐效果。
  关键词:十八胺;清垢;应用;防腐

  
1 概述
  热力设备的停用防腐保护有诸多方法,但在机组大修期间的保护,尤其是汽机侧的保护几乎无法实现,应用十八胺(以下简称ODA),较好地解决了这一难题。但由于目前国内生产的工业ODA存在纯度低和支链较多的缺点,它的应用只能局限在机组滑停期间冲击式加药,成膜效果不很好,更无法发挥ODA清除老垢的作用。
  经过研究认为可在机组运行中直接加入高纯度的水溶性ODA,不致使水质恶化。自2002年9月以来,华能石家庄分公司先后在3台机组实施了加ODA的停用保护,均取得了良好效果。
2  ODA的特性
2.1 理化参数
    ODA是乳白脂肪胺的混合体。理化参数见表1。
2.2  ODA的应用特性
2.2.1憎水性
  保养液采用10%的ODA水溶液,在60 ℃以上的水介质里加入不少于3.0 mg/L的ODA就可以形成保护膜,这种膜具有很好的憎水性,防止水汽系统的金属被氧、二氧化碳等腐蚀。ODA在金属表面的成膜质量与药剂浓度、流速、介质的pH值及其清洁程度有关,并与药剂和金属的接触时间长短有关。在饱和温度形成的保护膜有很好的憎水性,肉眼可以看到滴在上面的水珠象水银球一般。膜用异丙醇难以擦去,保护时间1 a以上。当温度大于200 ℃时,形成的保护膜没有憎水性,但这种薄膜与金属的结合密度及保护性能最大 。据外方提供的技术资料介绍,当介质流速为0.1 m/s、pH>8.2、持续时间不小于8h 、金属表面ODA吸附0.3 mg/cm2时形成的保护膜可维持数个月。腐蚀产物为磁性氧化铁时会增加药剂的吸附量,不锈钢成膜效果不好。   



2.2.2除垢能力
  ODA透过沉积在设备表面腐蚀产物的底部对垢进行剥离,这样可延长清洗周期直至不需再对锅炉和热交换器进行清洗,因为在运行中,结垢已经逐渐被清除掉。
2.2.3环保性
  ODA药剂为商业通用、无毒产品,因此可以把乳浊液直接加入运行介质中,排出的保护液不危害生态环境。
2.2.4与传统化学产品比较
  ODA与传统的化学产品比较,它的作用体现在相界中改善保护膜,提高pH值,降低临界表面的张力,减小湿蒸汽中水珠的直径,提高汽水分离效果,但不改变介质的化学特性。
3 机组停用保护
3.1 机组停用保护方案(见表2)




3.2 数据监督(见表3)



3.3 实施步骤
  a. 第1阶段:2002-12-13T01:00,机组正常运行,向系统加药,剂量3.0 mg/L左右。
  b. 第2阶段:23:00机组滑停,加大剂量,维持水汽系统3.5 mg/L。主汽温度由540 ℃ 降到450 ℃。汽包压力由17.8 MPa降到40 MPa,锅炉灭火,开风机冷却。
  c. 第3阶段:2002-12-14T8:00汽机打闸后,继续开风机冷却,主汽温度降至350 ℃ 。
  d. 第4阶段:12:00开底部放水门换水(不加药),并启动风机冷却锅炉本体,温度降至170 ℃,开始加药,从底部放水取样测得ODA浓度3.0 mg/L,此时温度130 ℃,停止加药 ,关闭底部放水门,炉水温度100 ℃时,锅炉排空。
3.4 注意事项
  在实施过程中,由于ODA在蒸汽中分配系数较高,为减少因排汽损失,应通过炉底部放水建立循环,而在机组解列后的每个阶段,为了加大保护面积和效果,增加接触时间,应尽可能在系统中建立水汽流动途径,从而将加入药剂畅通而均匀地分配到热力系统各个角落,形成良好的保护膜。
4 停用保护的效果
4.1 保护膜的憎水性
  机组解体后,对过热器、再热器、水冷壁、低加、高加、除氧器等进行了憎水性试验,效果良好,见图1、图2。




4.2 阻抗
  将水冷壁和过热器浸泡于炉水12 h,测得水冷壁阻抗106 Ω,过热器阻抗2.4×105 Ω。
4.3 停用保护前后的垢量 (见表3)       

4.4 机组启动各项指标
  2003-1-24,系统开始冲洗,第一次冲洗给水含铁量66 μg/L,炉水热态一次冲洗合格,铁含量94 μg/L,比未经过停用保护的机组冲洗时间缩短20 h,机组并网后各项指标正常。
4.5 炉本体的保护
  由于ODA在汽水两相中极易挥发到汽侧,所以在汽水热力循环过程中,ODA在蒸汽中的浓度远远高于在炉水中的浓度,以致于达不到水冷壁成膜需要的浓度。因此应单独对炉本体进行保养。通过计算,主要做法为 ,炉本体开始冷却时停止加ODA,用不加ODA的水冷却锅炉,定排开启,当炉水温度到170 ℃ ,重新开始加ODA,控


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