蒸汽计量存在的问题及对策
2007-11-29 10:59:03 来源:
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电力18讯: 一、概况
蒸汽是各生产企业的重要的二次能源之一,有的直接参与化学反应,但多数是用其热能。企业在谈论节能降耗一般会先想到"蒸汽"。从眼前本单位利益出发,降低生产成本需要降低蒸汽损耗;从大处想,我国能源短缺,更需要降低各种能耗。谈论节能降耗,应首先想到是能源的"计量",只有有了准确计量,才有资格说节约了多少能源。在蒸汽计量方面,现状如何?中石化一些大型企业做得怎样?
燕山石化公司是国家特大型企业,在这个大型企业里,能源计量管理方面的任务相当繁重,以1990年的数据为例说明。全公司一级(各厂际之间的)计量仪表共有523套,其中蒸汽系统的计量仪表84套,占公司一级计量表的16%。燕化自备电站和部分产汽生产装置合计,每年产汽量约一千万吨(其中本公司内消耗985万吨,对外供15万吨),面对的耗汽用户是国营、集体和个体数十个企业,数百个用户。其蒸汽量是如何计量和管理的呢?
对比较大型的用户,各生产厂的蒸汽管理主要是由公司动力处和调度处管理,所用计量器具是各生产厂自己管理,发生计量纠纷由公司计控处负责仲裁处理。对于地方小企业用户,由燕化公司水电汽管理所负责签合同处理。
计量器具的选用,由于孔板侧量技术发展成熟,有相应的国标和国际标准作支持,本身结构简单、造价低,耐高温性能和抗振性能好,所以对于大中型管道,如Dg200mm以上管道,多是采用孔板差压式流量计,尤其是高压过热蒸汽,全部是采用孔板差压式流量计。对于中小管道,一般在Dgl00以下,除了孔板差压式以外,涡街流量计使用数量越来越多。而对于更小的用户,管径在Dg50mm以下的,多为涡街流量计和分流旋翼式流量计。具体数据统计如表1所示。
对于各厂生产装置内及车间级的蒸汽侧量及计量,也多是采用孔板差压式流量计。除了上述流量计之外,也有用阿丑巴等流量计的。总的数量有数百台,不再细说。
从计量管理角度,燕化公司根据"GBl7167-83"规定,明文对蒸汽测量系统提出如下要求:厂际蒸汽计量系统要有温度和压力补偿环节;对其系统侧量误差要求:过热蒸汽计量系统误差不大于±2.5%;饱和蒸汽计量系统误差不大于±4%。
二、蒸汽计量系统运行情况
关于蒸汽流量计量,燕山石化公司各厂际之间,多次因计量不准,供需双方发生计量纠纷。近几年随技术进步、计量器具产品质量的提高和加强了蒸汽系统的管理,大多数的蒸汽计量系统运行正常。能够正常运行的测量系统,一般都是领导重视,工程技术人员精心设计,认真选型,成套性完善齐全,投入较大。如采用计算机管理、带压力温度补偿、变送器选用的精度较高、系统带小信号切除、随时跟踪测试计算、自动打印日报、月报等功能。但是对一些中、小用户,如采用分流旋翼式流量计的问题较多。系统测量精度不高,故障率高,甚至用不到一个采暖期就损坏等。
2005年7月25-29日,于杭州"蒸汽准确计量技术研讨会"上了解到,全中石化系统乃至冶金、热电等系统,蒸汽计量状况大同小异,有的单位更差些:如有的单位"供需双方偏差达45%,偏差在20%以上是经常的事,分析原因,有的是孔板流量计运行十多年从没有检查清洗;有的在一根管线上,有三、四种计量方式(至少装有三、四台流量计),数据不一致"。
三、存在问题及应采取的对策
由于蒸汽系统温度较高,饱和蒸汽又易变为汽、液两相流,相比之下测量难度大,甚至无法测量。因此对蒸汽测量系统的要求就高一些,有些计量器具满足不了它的要求。
从处理燕化石化公司内部计量纠纷情况看。从1993年4月至1995年4月两年时间内收到"申请仲裁书"12件,其中蒸汽计量纠纷有5件,占整个公司计量纠纷的41.7%,占的比重是很大的。如果统计到1998年4月,5年内共收到25件计量纠纷,蒸汽计量纠纷仍为上述5件(这三年出现的蒸汽差量均在下边协商解决了),所占比例为20%,说明近几年蒸汽计量工作有所改善,但是此数也不小。产生计量纠纷的原因是什么呢?通过数次对现场调查分析,归纳有三条:一是计量器具方面的原因;二是管理方面的原因;再就是人为因素。现就计量器具方面原因分析主要有以下几个问题:
3.1 蒸汽计量器具的性能有待提高,选型范围有待扩宽
根据我公司蒸汽计量采用孔板差压式流量计较多,特别是七十年代建的老装置中,可以说绝大多数为此类仪表。该类计量器具存有一定的弱点:它的量程比小,一般为3:1,若运行在30%流量刻度以下时,其精度下降较大;运行工况条件离开原设<
蒸汽是各生产企业的重要的二次能源之一,有的直接参与化学反应,但多数是用其热能。企业在谈论节能降耗一般会先想到"蒸汽"。从眼前本单位利益出发,降低生产成本需要降低蒸汽损耗;从大处想,我国能源短缺,更需要降低各种能耗。谈论节能降耗,应首先想到是能源的"计量",只有有了准确计量,才有资格说节约了多少能源。在蒸汽计量方面,现状如何?中石化一些大型企业做得怎样?
燕山石化公司是国家特大型企业,在这个大型企业里,能源计量管理方面的任务相当繁重,以1990年的数据为例说明。全公司一级(各厂际之间的)计量仪表共有523套,其中蒸汽系统的计量仪表84套,占公司一级计量表的16%。燕化自备电站和部分产汽生产装置合计,每年产汽量约一千万吨(其中本公司内消耗985万吨,对外供15万吨),面对的耗汽用户是国营、集体和个体数十个企业,数百个用户。其蒸汽量是如何计量和管理的呢?
对比较大型的用户,各生产厂的蒸汽管理主要是由公司动力处和调度处管理,所用计量器具是各生产厂自己管理,发生计量纠纷由公司计控处负责仲裁处理。对于地方小企业用户,由燕化公司水电汽管理所负责签合同处理。
计量器具的选用,由于孔板侧量技术发展成熟,有相应的国标和国际标准作支持,本身结构简单、造价低,耐高温性能和抗振性能好,所以对于大中型管道,如Dg200mm以上管道,多是采用孔板差压式流量计,尤其是高压过热蒸汽,全部是采用孔板差压式流量计。对于中小管道,一般在Dgl00以下,除了孔板差压式以外,涡街流量计使用数量越来越多。而对于更小的用户,管径在Dg50mm以下的,多为涡街流量计和分流旋翼式流量计。具体数据统计如表1所示。
对于各厂生产装置内及车间级的蒸汽侧量及计量,也多是采用孔板差压式流量计。除了上述流量计之外,也有用阿丑巴等流量计的。总的数量有数百台,不再细说。
从计量管理角度,燕化公司根据"GBl7167-83"规定,明文对蒸汽测量系统提出如下要求:厂际蒸汽计量系统要有温度和压力补偿环节;对其系统侧量误差要求:过热蒸汽计量系统误差不大于±2.5%;饱和蒸汽计量系统误差不大于±4%。
二、蒸汽计量系统运行情况
关于蒸汽流量计量,燕山石化公司各厂际之间,多次因计量不准,供需双方发生计量纠纷。近几年随技术进步、计量器具产品质量的提高和加强了蒸汽系统的管理,大多数的蒸汽计量系统运行正常。能够正常运行的测量系统,一般都是领导重视,工程技术人员精心设计,认真选型,成套性完善齐全,投入较大。如采用计算机管理、带压力温度补偿、变送器选用的精度较高、系统带小信号切除、随时跟踪测试计算、自动打印日报、月报等功能。但是对一些中、小用户,如采用分流旋翼式流量计的问题较多。系统测量精度不高,故障率高,甚至用不到一个采暖期就损坏等。
2005年7月25-29日,于杭州"蒸汽准确计量技术研讨会"上了解到,全中石化系统乃至冶金、热电等系统,蒸汽计量状况大同小异,有的单位更差些:如有的单位"供需双方偏差达45%,偏差在20%以上是经常的事,分析原因,有的是孔板流量计运行十多年从没有检查清洗;有的在一根管线上,有三、四种计量方式(至少装有三、四台流量计),数据不一致"。
三、存在问题及应采取的对策
由于蒸汽系统温度较高,饱和蒸汽又易变为汽、液两相流,相比之下测量难度大,甚至无法测量。因此对蒸汽测量系统的要求就高一些,有些计量器具满足不了它的要求。
从处理燕化石化公司内部计量纠纷情况看。从1993年4月至1995年4月两年时间内收到"申请仲裁书"12件,其中蒸汽计量纠纷有5件,占整个公司计量纠纷的41.7%,占的比重是很大的。如果统计到1998年4月,5年内共收到25件计量纠纷,蒸汽计量纠纷仍为上述5件(这三年出现的蒸汽差量均在下边协商解决了),所占比例为20%,说明近几年蒸汽计量工作有所改善,但是此数也不小。产生计量纠纷的原因是什么呢?通过数次对现场调查分析,归纳有三条:一是计量器具方面的原因;二是管理方面的原因;再就是人为因素。现就计量器具方面原因分析主要有以下几个问题:
3.1 蒸汽计量器具的性能有待提高,选型范围有待扩宽
根据我公司蒸汽计量采用孔板差压式流量计较多,特别是七十年代建的老装置中,可以说绝大多数为此类仪表。该类计量器具存有一定的弱点:它的量程比小,一般为3:1,若运行在30%流量刻度以下时,其精度下降较大;运行工况条件离开原设<
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