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实现配煤掺烧 提高机组安全、经济效率

  2008-01-31 10:11:55    来源: 
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电力18讯:    摘要:通过对※※发电公司4×300MW机组输煤系统配煤掺烧工作的分析,查找、分析配煤掺烧过程利、弊影响因数,从炉膛前燃煤供应的配煤掺烧措施方面为机组提供安全、经济可靠保证

关键词:输煤系统   配煤掺烧   利弊影响因数   保证

输煤系统概述:

大唐※※发电公司现有装机容量4×300MW(其中自有600MW,代管600MW);原锅炉设计燃烧陕西黄陵烟煤与晋东南无烟煤混合煤种;输煤系统现有干煤棚、露天煤场各一个,分别存煤10万、20万吨;分别配有堆、取料出力为1500T/h、1000T/h的斗轮堆取料机各一台。φ18米圆筒仓2个,储煤量4000T/个,配套有4台出力1000T/h的桥式叶轮给煤机4台;侧倾式翻车机两台,配套有2台出力1500T/h叶轮给煤机2台;现有皮带22条,带速2.5m/s,出力1000~1500T/h.另有碎煤机、空气炮、除铁器等辅助设备;整个系统担负4台机组年均重车翻卸5万余节、原煤仓用煤300余万吨的卸、转、供、存任务。

实现配煤掺烧的意义和目的:

众所周知,火力发电厂锅炉选型有相对应的设计煤种。当煤质超出设定适应范围,将会给锅炉的安全、经济性带来很大的影响,主要的体现在:(1)锅炉出力下降;(2)锅炉热损失增加,效率降低;(3)燃烧不稳定,甚至熄火,燃尽程度差;(4)锅炉炉膛结渣、受热面超温、腐蚀、磨损和增加大气污染;(5)燃料费用和发电成本增加。在实际工作当中中,由于煤质变化大而导致锅炉炉膛结焦、超温、爆管、灭火等问题较为突出。

为了保障机组安全经济运行,配煤掺烧应当是当前火电厂稳定煤质的最安全和最经济的方法,通过查阅相关资料数据,了解近年来,虽然很多火电厂,尤其是南方内陆省份电厂,由于煤源媒质不稳定,便希望通过对锅炉设备大力改造而取得稳定效果,如调整燃烧、改造燃烧设备和系统、采用新型燃烧器等措施,虽取得了一定的效果,但并未从根本上解决问题,因为改造后,煤质的变化又会带来相关的不同问题;这是中国的国情;因此通过在煤粉进入炉膛前将不同煤种依据―定的原则按一定的比例进行混配,形成配煤掺烧,来满足锅炉运行的各种具体要求是较为科学和长久的办法。这和当前我们国家提出建立节约型企业是相吻合的;在实际工作当中我们通过配煤掺烧可以实现以下目的:

1、确保燃煤质量的均衡化,稳定入炉煤与入厂煤热差值,对入炉煤的媒质更好的进行稳定调控:

2、调节燃煤的品质:(1)调节灰分;(2)调节硫分;(3)调节发热量;(4)调节挥发分

3、另外,配煤掺烧还有如下作用:(1)提高劣质煤的利用率,降低燃料成本,减少发电成本。(2)减少污染排放。(3)可通过配煤来改变煤质加以解决和改善锅炉受热面结渣、腐蚀、磨损等问题。(4)扩大购煤主动权,拓宽煤源管道,使锅炉对媒质范围有更宽的选择,使我公司不再完全依赖于某一种或―类煤。

象我公司目前1200MW装机容量火电企业,70%~80%的发电成本用来买煤,如果通过合理的将不同类、不同性质的煤种按照一定比例进行配煤,在保证机组安全运行条件下,平均下来,可以使煤价降至最低,设想一下我公司按当前装机容量每年消耗360万T煤,若通过配煤掺烧,使每吨标煤价格降低1%,则每年可节约600万元以上。显然,配煤带来的经济效益是非常显著和巨大的。可以最大限度的降低发电成本。

当前配煤掺烧现况:

我公司曾经在配煤掺烧工作上走过不平凡的一段,2004年以前由于煤炭市场稳定,我公司来煤煤源一直较为理想,配煤掺烧意义不大;但是,近年来,随着国家宏观经济调控的加强,燃煤市场由买方市场转向卖方市场转变。煤炭供应出现全国性的紧张;加之我公司地处偏僻,周围没有产量、质量稳定的煤源,全靠火车来煤供应,火车来煤同时又受地域、采购、中转、运输等诸多环节的影响,2003年下半年后我公司来煤质量情况急转直下;以2004年一季度为例,当时原煤到厂由媒质基本稳定的10余家大矿变成分散的近30余家,严重时厂内库存煤一度只剩万余吨,仅供双机运行不到48小时,基本上是有什么煤烧什么煤,所烧的煤绝大多数是劣质煤,由此带来了一大堆问题:

1、机组被迫降出力运行。一个季度光因煤质影响负荷造成的考核电量将近80万kwh,因受出力影响少发电近1000万kwh;

2、设备问题频发。造成制粉系统漏粉、跑粉,出力不足;输煤设备磨损异常严重,漏煤、堵煤、给煤机卡死变成家常便饭,检修人员疲于应付;

3、燃烧恶化,超温频繁。带来过热器、再热器管材极大安全隐患,燃烧的极度不稳定,曾经一度在“四管”泄漏、“非停”等重大危险事故边缘徘徊。虽然没有发生,但代价是同比多耗油416.5吨以陪燃稳定机组负荷,以标价4000元/吨油计算,一个季度仅此就多支出生产成本170余万元;使经济性降低。同时影响多项经济指标;

4、运行与检修人员劳动强度大幅增加;目前大多的火电厂都在实行自动化管理,人员减少,由于媒质的不稳<


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