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离子交换树脂在中压凝结水精处理中的应用

  2007-08-07 15:48:21    来源: 
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电力18讯:    摘  要:安电300MWl号机组调试阶段,用国产普通凝胶型离子交换树脂(简称普通树脂)替代价格昂贵的中压均粒离子交换树脂(简称均粒树脂),使中压凝结水精处理系统(简称中压精处理系统)在恶劣的水质工况下运行,达到了尽早净化水汽系统、缩短机组调试周期的目的。
关键词:普通树脂  调试阶段  恶劣水质  中压精处理系统
收稿日期:19990706


    目前我国300MW及以上机组为了确保凝结水水质,普遍配置了使用均粒树脂的中压精处理系统,并规定了其投运的进水水质条件是铁离子小于或等于1000ppb,否则将会使均粒树脂严重污染和大量损坏,大大缩短其使用寿命,在日后的运行中出水品质也不稳定。实际上,在机组初期调试阶段,由于施工原因和新设备新材料原因以及设备缺陷原因,机组常反复启停、停役保护工作难度大,造成水汽系统杂质含量大,水汽品质很差。在这种工况下调试,机组常遭到严重损害以至影响日后机组安全经济运行,同时也是拖延调试周期的重要原因之一。解决这一问题的直接办法就是创造条件使中压精处理系统尽早投运。

1  普通树脂与均粒树脂性能、价格差异
    就中压精处理系统而言,普通树脂与均粒树脂的性能差异主要在于树脂颗粒的大小、均一性和耐磨耐压强度。目前国产普通树脂颗粒范围为0.35~1.25mm,均一系数为1.7左右,而均粒树脂分别为O.5~0.7mm和1.2。安电工程设计使用的均粒树脂是美国罗门哈斯公司提供的Amberjet4400型阴树脂和1500型阳树脂,其粒径分别为0.55±0.05mm和0.65±0.05mm,均一系数小于1.2。据产品介绍Amberjet系列离子交换树脂是采用喷射法制造的超凝胶型中压均粒树脂,与传统制造工艺有较大区别,耐磨耐压强度比普通树脂高得多,其价格比普通树脂高八倍。

2  实际应用情况
    安电工程设计使用的是西安水处理公司制造的中压精处理系统,在投运前我们对其进行严格的水压试验,并对水帽和树脂捕捉器进行了认真检查,发现在正确安装的前提下其水帽和树脂捕捉器的T型绕丝间隙小于o.25mm,比普通树脂粒径小,使普通树脂替代均粒树脂成为可能。从1998年9月27日到1999年1月8日,1号机组进入调试阶段。在反复启停消缺、洗硅、安全门调试和空负荷、带负荷、甩负荷、168小时试运行的过程中,我们尝试将装有普通树脂的中压精处理系统投入运行,并在操作、维护上采取了一些措施,如:尽量降低压力运行,减缓升压速度,高速混床压差达设计值60%时停运再生,发生异常及时检修等。结果证明:除运行初期发生几次树脂漏泄(经检查这些泄漏均是由于水帽安装不当,运行中发生松动造成的)以外,普通树脂基本上经受住了3个多月的恶劣水质工况下连续运行的考验。
    调试初期,虽然大部分时间系统水汽品质很差,给水铁离子含量最高时大于5000ppb,多数情况下大于1000ppb并伴有较多的机械杂质(多次迫使高速混床轮流停运检修,检查发现高速混床底部聚积了较多的机械杂质,树脂捕捉器内也有一层机械杂质、破碎树脂和整粒树脂的混合物,一些树脂还紧密粘附在T型绕丝上),但凝结水水质得到了较大改观,硬度基本为零,二氧化硅小于50ppb,铁离子小于200ppb。随着运行时间的增加,水汽系统进一步净化,凝结水硬度为零,二氧化硅小于15ppb,铁离子小于30ppb。此期间曾两次(累计约20多天)发生凝汽器铜管泄漏,中压精处理系统起了很大作用,基本保住了水汽品质。最后半个月水汽品质继续好转,凝结水硬度为零,二氧化硅为5―15ppb,铁离子为10―20ppb。只是在168小时试运行的最后阶段,由于普通树脂污染严重,阴、阳树脂均变成棕红色。尽管再生时反复处理,仍无法使树脂彻底分层,树脂损耗量很大。中压精处理系统出水钠离子、氯离子大幅度上升,导致炉水氯离子超标、PH下降。在这种情况下,我们及时换上了均粒树脂,运行至今均粒树脂状态良好,中压精处理系统运行正常,系统水汽品质均好于部颁标淮。

3  结论
    在安电300MWl号机组调试中,共使用了12t(价值约10万元)国产普通树脂,既避免了1号机组中压精处理系统所配置的进口中压均粒树脂(价值约85万元)过早损坏,又满足了调试要求,为日后1号机组安全经济运行创造了有利条件。另外这批国产普通树脂经仔细复苏处理,约60%有望在2号机组调试中再次使用,其综合经济效益是显而易见的。该项目荣获1997―1998年度贵州省电力公司合理化建议―等奖。


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