石门电厂300MW机组DCS系统改造的调试
2006-08-02 17:36:30 来源:湖南省电力试验研究所热工室
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电力18讯: 作者:刘武林
摘要:石门电厂2 300MW机组采用上海新华公司XDPS-400系统对原热控系统进行了DCS系统一体化改造。本文介绍了石门电厂300MW机组DCS系统改造的调试过程,分析、处理调试中出现的问题,指出XDPS-400系统在使用中应特别注意的问题。经过精心调试,石门电厂300MW机组DCS系统改造工程在大修期内保质保量地完成,取得了圆满成功。
关键词:300MW机组、DCS系统、改造、调试
1 概述
石门电厂#1、2机组是湖南省的首批300MW机组,锅炉、汽机、发电机均为哈尔滨三大动力厂的设备,分别于96年初和年底移交生产。石门电厂热控系统由于受到当时控制水平、资金等条件的限制,采用“中等适用”的设计原则,热工自动化水平不高,各控制系统配置五花八门,被戏称为“八国联军”。MCS和FSSS两个子系统采用北京贝利公司的infi-90系统,DEH采用上海新华公司的数字电调系统(DEH-Ⅲ型),DAS系统是由北京电力科学研究院总成套的EDPF-2000系统;而SCS系统在当初设计时就未充分考虑,仅主要辅机启停联锁系统采用了可编程控制器(PLC),辅机及现场执行器全为硬手操。由于各系统控制水平参差不齐,除FSSS、MCS系统外,其它系统之间信号联系都采用硬接线方式,各系统之间的信息共享无从谈起;现场测量元件、传感器的重复配置较多,各系统的I/O卡件配置也相应增加,造成了部分一次元件和控制系统I/O硬件资源的浪费;FSSS、MCS等系统除可进行键盘操作外,还配置了大量手操站和操作按钮(约280对);此外BTG盘的总长度为11米,配备二次仪表约160块,热工信号光字牌共420个,这都给运行人员的监视和操作带来了极大的不便,控制系统的问题也随时间的推移而不断暴露出来。为了提高电厂的热工自动化水平,保证机组安全、经济运行,减少热工维护工作量,石门电厂决定对热工控制系统进行彻底改造。
石门电厂经过广泛的收资调研、分析比较,决定采用上海新华公司XDPS-400系统对热控系统进行DCS系统一体化改造。利用机组大修的机会,于2000年、2001年对#1、2机组DAS系统进行了改造,于2002年5月-7月、2003年4月-6月分别对#2、#1机组DCS系统(含MCS、FSSS、SCS、DEH、MEH、BPS)进行了改造。
改造后的DCS系统包括MCS、DAS、FSSS、SCS、DEH、MEH、BPS、ETS、TSI等9个系统,其中ETS、TSI保留原控制系统,与DCS通过硬接线实现其操作和监视。每台机组的DCS系统共配置了14对冗余的DPU、4台操作员站(OPU)、2台工程师站、1台历史站,I/O测点达5200多点。两台机组经改造后,DCS运行良好、控制可靠,保护投入率为100%,自动投入率为97.6%。
2 调试内容及分工
石门电厂DCS改造工程的调试分为单体调试、分系统调试和整套启动调试三部分。
1)湖南省电力试验研究所参加了电厂DCS改造前期工作,包括DCS系统改造可行性研究报告、技术规范审查;DCS系统改造的设计联络会;DCS系统设备出厂验收工作。
2)湖南省电力试验研究所负责DCS系统(包括MCS、FSSS、SCS、DEH、DAS等)的分系统调试和整套启动调试。调试工作按照《电力建设工程调试定额》(中华人民共和国电力工业部 电建[1996]868号)中的具体内容进行。并负责编写和制定调试技术方案、技术措施,调试报告。
3)机柜安装、电缆铺设、接线、对线、一次元件(包括热偶、热阻、变送器、压力开关、温度开关等)安装和单体校验,以及执行器的校验等均属于安装和单体调试范围,由湖南省石门电厂承担。
4)新华公司负责DCS设备的现场服务工作。
3 各控制系统的调试及调试中出现的问题
我们深知保证质量和按期完成调试任务是我们义不容辞的责任,也是我们生存和发展的必要条件,因此,我们抽调精兵强将,全力以赴的开展石门调试工作。在调试期间我们严密组织,实行全过程责任划分,使每一项工作都有具体的责任人;严抓过程进度和质量控制;严格按照技术措施工作;严格把握设备安装、送电和静态调试等环节,确保整体启动、动态试验及系统投运等各项工作顺利进行,使#1、2机组大修圆满完成。下面是DCS改造调试工作的几项主要工作(重点介绍#1机组的调试):
3.1 DCS系统的硬件、软件恢复,受电及I/O通道测试
石门电厂#1机组DCS设备于2003年3月底运到现场,4月初开始对旧设备进行拆除,然后新机柜就位,敷设新电缆,整理旧电缆。4月20日,DCS基本具备送电条件,电子设备间的环境条件基本达到系统送电要求,卡件开始恢复,按照调试方案的要求,严格检查DCS系
摘要:石门电厂2 300MW机组采用上海新华公司XDPS-400系统对原热控系统进行了DCS系统一体化改造。本文介绍了石门电厂300MW机组DCS系统改造的调试过程,分析、处理调试中出现的问题,指出XDPS-400系统在使用中应特别注意的问题。经过精心调试,石门电厂300MW机组DCS系统改造工程在大修期内保质保量地完成,取得了圆满成功。
关键词:300MW机组、DCS系统、改造、调试
1 概述
石门电厂#1、2机组是湖南省的首批300MW机组,锅炉、汽机、发电机均为哈尔滨三大动力厂的设备,分别于96年初和年底移交生产。石门电厂热控系统由于受到当时控制水平、资金等条件的限制,采用“中等适用”的设计原则,热工自动化水平不高,各控制系统配置五花八门,被戏称为“八国联军”。MCS和FSSS两个子系统采用北京贝利公司的infi-90系统,DEH采用上海新华公司的数字电调系统(DEH-Ⅲ型),DAS系统是由北京电力科学研究院总成套的EDPF-2000系统;而SCS系统在当初设计时就未充分考虑,仅主要辅机启停联锁系统采用了可编程控制器(PLC),辅机及现场执行器全为硬手操。由于各系统控制水平参差不齐,除FSSS、MCS系统外,其它系统之间信号联系都采用硬接线方式,各系统之间的信息共享无从谈起;现场测量元件、传感器的重复配置较多,各系统的I/O卡件配置也相应增加,造成了部分一次元件和控制系统I/O硬件资源的浪费;FSSS、MCS等系统除可进行键盘操作外,还配置了大量手操站和操作按钮(约280对);此外BTG盘的总长度为11米,配备二次仪表约160块,热工信号光字牌共420个,这都给运行人员的监视和操作带来了极大的不便,控制系统的问题也随时间的推移而不断暴露出来。为了提高电厂的热工自动化水平,保证机组安全、经济运行,减少热工维护工作量,石门电厂决定对热工控制系统进行彻底改造。
石门电厂经过广泛的收资调研、分析比较,决定采用上海新华公司XDPS-400系统对热控系统进行DCS系统一体化改造。利用机组大修的机会,于2000年、2001年对#1、2机组DAS系统进行了改造,于2002年5月-7月、2003年4月-6月分别对#2、#1机组DCS系统(含MCS、FSSS、SCS、DEH、MEH、BPS)进行了改造。
改造后的DCS系统包括MCS、DAS、FSSS、SCS、DEH、MEH、BPS、ETS、TSI等9个系统,其中ETS、TSI保留原控制系统,与DCS通过硬接线实现其操作和监视。每台机组的DCS系统共配置了14对冗余的DPU、4台操作员站(OPU)、2台工程师站、1台历史站,I/O测点达5200多点。两台机组经改造后,DCS运行良好、控制可靠,保护投入率为100%,自动投入率为97.6%。
2 调试内容及分工
石门电厂DCS改造工程的调试分为单体调试、分系统调试和整套启动调试三部分。
1)湖南省电力试验研究所参加了电厂DCS改造前期工作,包括DCS系统改造可行性研究报告、技术规范审查;DCS系统改造的设计联络会;DCS系统设备出厂验收工作。
2)湖南省电力试验研究所负责DCS系统(包括MCS、FSSS、SCS、DEH、DAS等)的分系统调试和整套启动调试。调试工作按照《电力建设工程调试定额》(中华人民共和国电力工业部 电建[1996]868号)中的具体内容进行。并负责编写和制定调试技术方案、技术措施,调试报告。
3)机柜安装、电缆铺设、接线、对线、一次元件(包括热偶、热阻、变送器、压力开关、温度开关等)安装和单体校验,以及执行器的校验等均属于安装和单体调试范围,由湖南省石门电厂承担。
4)新华公司负责DCS设备的现场服务工作。
3 各控制系统的调试及调试中出现的问题
我们深知保证质量和按期完成调试任务是我们义不容辞的责任,也是我们生存和发展的必要条件,因此,我们抽调精兵强将,全力以赴的开展石门调试工作。在调试期间我们严密组织,实行全过程责任划分,使每一项工作都有具体的责任人;严抓过程进度和质量控制;严格按照技术措施工作;严格把握设备安装、送电和静态调试等环节,确保整体启动、动态试验及系统投运等各项工作顺利进行,使#1、2机组大修圆满完成。下面是DCS改造调试工作的几项主要工作(重点介绍#1机组的调试):
3.1 DCS系统的硬件、软件恢复,受电及I/O通道测试
石门电厂#1机组DCS设备于2003年3月底运到现场,4月初开始对旧设备进行拆除,然后新机柜就位,敷设新电缆,整理旧电缆。4月20日,DCS基本具备送电条件,电子设备间的环境条件基本达到系统送电要求,卡件开始恢复,按照调试方案的要求,严格检查DCS系
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