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300MW机组磨煤机出力低的原因及对策

  2006-06-27 14:15:32    来源:韶关发电厂 
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电力18讯:    摘要:韶关发电厂#10炉存在磨煤机出力偏低,制约了机组出力并影响了机组的经济性和安全性。主要原因为钢球直径大小配比不合理。电厂通过钢球直径大小配比试验,确定了最佳的钢球直径大小配比,解决了上述问题。
关键词:磨煤机  钢球  配比
       1 概况
       韶关发电厂#10炉是东方锅炉厂设计制造、燃用粤北红工无烟煤的“W”型火焰锅炉, 锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ10。锅炉为亚临界一次中间再热的自然循环锅炉。该锅炉采用双拱型、单炉膛、双旋风分离式煤粉浓缩型燃烧器,布置于下炉膛的前后拱上、呈“W”型火焰,尾部双烟道结构,采用烟气挡板调节再热蒸汽温度,固态排渣的煤粉炉。该锅炉配有四套正压直吹式制粉系统,每套制粉系统由一台D―11D型双进双出钢球磨煤机和两台称重式给煤机组成。表1为磨煤机设计参数。
表1 磨煤机设计参数


     自投产以来,磨煤机出力偏低。磨煤机验收试验,磨煤机平均出力为48t/h,达不到设计出力。特别2003年大修后,磨煤机出力明显偏低,平均出力只有40t/h,制粉电耗较高。煤质差时,四台磨煤机不能带满负荷:有一台磨煤机检修时,机组负荷只能维持200MW左右。严重制约了机组出力并影响了机组的经济性和安全性。
       2  通过试验的方法寻找磨煤机出力低的原因
       2.1磨煤机通风量对磨煤机出力的影响
随着磨煤机通风量的增加,磨煤机的出力稍有增加,但只增加了5%。而煤粉细度R90却明显增大,增加了40%。煤粉太粗,使燃烧不稳定。
       2.2 磨煤机钢球装载量对磨煤机出力的影响
磨煤机电流在107A(钢球量约80吨)时,加入2吨钢球,磨煤机出力从41.68 t/h增大到41.98 t/h,制粉电耗从21.9kwh/t增加到23kwh/t,所以在此基础上添加钢球是不经济的,对提高磨煤机出力影响较少。
       2.3 磨煤机通风温度对磨煤机出力的影响
正常情况,磨煤机出口风粉混合温度控制在93℃,将磨煤机出口风粉混合物温度提高到120℃,磨煤机出力从41t/h增加到43t/h,增幅只有4.9%,磨煤机出力没有明显的提高,而且由于磨煤机出口温度升高,磨煤机轴承温度也随着升高,影响了磨煤机的安全运行。
       2.4 钢球直径大小对磨煤机出力的影响
通过上述一系列的调整试验,磨煤机出力并没有明显的增加,怀疑钢球直径大小的配比不合理。通过测量钢球直径,钢球的平均直径(mm)≤φ30、φ30~φ40、φ40~φ50所占的比例分别为10%、43%、47%,钢球直径小于(或等于)30mm的钢球占10%。而磨煤机的设计钢球比例是φ50∶φ30∶φ25=3∶3∶4,钢球直径小于或等于30mm的钢球占70%。由此可见,现有的磨煤机钢球直径大小配比不合理。
       3 钢球直径大小配比试验
经过多次钢球直径大小配比试验,最后选取以下工况为最佳工况。具体配比如下:从磨煤机内取出直径大于30mm的钢球23吨,加入钢球直径25~30 mm的钢球23吨,配比成≤φ30、φ30~φ40、φ40~φ50所占的比例分别为39%、29%、32%。
配比后钢球所占的筒体空间要少,增大了磨煤机的通风出力,并且提升了钢球的下落高度,从而提高了磨煤机出力;其二,配比后钢球之间的接触面积比配比前增大,提高了碾磨能力,从而提高磨煤机出力。
       4 磨煤机钢球配比后的效果
       4.1 磨煤机出力配比后平均提高到53t/h,钢球配比后的磨煤机出力比配比前平均增大了28.3%。
       4.2 配比后磨煤机单位电耗平均为20.32kwh/t,钢球配比后的磨煤机单位电耗比配比前平均下降了17.85%。
       4.3 配比后磨煤机的煤粉细度R90平均为3%,提高了各台磨煤机的煤粉均匀性,满足了锅炉稳定燃烧的要求。
       4.4 配比后磨煤机的一次风煤粉浓度(煤风比)平均为0.628,比配比前高,比设计值0.625高,锅炉煤粉燃烧的稳定性大大提高,锅炉灭火现象大幅减少,三台磨煤机运行时没有出现过锅炉灭火的现象。
       4.5 磨煤机出力的增大,使机组在三台磨煤机运行条件下可以带满300MW负荷,彻底改变了原来四台磨煤机不能带满300MW负荷的现象。为#10机组安全经济满发奠定了良好的基础。
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