球磨机料位监控与制粉系统优化运行技术的应用
2006-08-29 16:25:07 来源:衡丰发电有限责任公司
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电力18讯: 作者:安荣芝 杨宝林
摘要 本文通过对"球磨机料位监控与制粉系统优化运行"技术在河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统的实施情况和运行效果的分析,阐述了影响制粉系统经济性的因素及提高其经济效益的主要途径。
关键词 火电厂;制粉系统:球磨机料位监控与制粉系统优化运行;运行经济性
在火力发电厂中,厂用电率是一项重要的经济指标,而锅炉制粉系统又是厂用电量的消耗大户,其用电量约占厂用电总量的1/4~1/3。因此,在生产运行中,通过优化调整制粉系统运行方式,努力降低制粉单耗,是降低厂用电率的重要手段之一。
河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统采用350/700型球磨机,2002年10月在#2炉小修期间采用了"球磨机料位监控与制粉系统优化运行"技术改造项目。对制粉系统进行了优化调整,该炉的四套制粉系统通过试运行,现已稳定运行在最佳工况。本文介绍了我厂#2炉制粉系统的磨煤机料位监控技术实施情况和运行效果。
1 影响制粉系统经济性的因素
制粉系统电耗可分为磨煤电耗和通风电耗两部分。对于中储式制粉系统,影响其经济性的主要因素有:钢球装载量、钢球规格、载煤量和通风量等。
一般情况下,随着钢球装载量的增多,磨煤出力增加,磨煤单耗稍有增加,通风单耗下降,其制粉单耗有所下降,当钢球装载量超过某一限度时,制粉单耗将有所增加,因此,对于一定的制粉系统和一定的煤种,存在一个最佳的钢球装载量;运行中还应按煤质情况,根据磨煤电耗和金属损耗的总费用为最小的原则来选取合理的钢球直径,一般为30-40mm;随着筒内载煤量增加,磨煤出力相应增加,但增加到一定限度后,磨煤出力反而降低,因此,运行中应维持筒内的最佳载煤量;随着通风量的增加,制粉单耗初始下降,然后又上升,中间也存在一个最佳的通风量。因此,在运行中必须合理调整制粉系统的各项参数,使得磨煤出力、干燥出力、通风出力配合一致,其磨煤风量、干燥风量、一次风量得到平衡,从而使制粉系统处于最佳运行状态。
2 技术方案
2.1逻辑功能:由TCS-200送来的信号送到同操器,同操器输出0~10VDC信号至变频器控制给煤机转速,当同操器处自动位置时,由TCS-200自动控制给煤机转速,当同操器处手动位置时,由同操器输出信号手动控制给煤机转速。给煤机转速由控制变频器输出4~20mA信号一路至DCS显示,一路至TCS-200用于跟踪信号。
至DCS显示给煤机转速
2.2系统调试:
2.2.1静态调试:系统上电自检料位音频信号、跟踪控制信号给煤机控制输入、输出信号等是否正常。
2.2.2动态调试:
磨空罐料位标定:标定前,磨应抽空(每台磨大约15分钟)将该磨采集的音频信号,手动输入到料位控制仪表,同时记录磨空载电流。调试完一台后,再相继逐个调试其它三台。
磨满罐料位标定:根据磨空罐的音频信号值,计算出磨满罐的音频信号值,手动输入到料位控制仪表。
最佳料位点定值设定:确定磨料位量程后,逐渐增加料位值,并记录相应值下的磨煤机电流、排粉机电流、磨出口温度、磨入口温度、给煤机转速、磨入口负压、磨出入口差压、排粉机档板开度、热风门开度、冷风门开度、再循环门开度、粉仓粉位、机组负荷值等,进行分析,根据料位增加,而磨电流由大变小,同时满足其他各运行参数要求的情况,确定最佳料位定值。
在最佳料位值确定后,如果磨煤机出力不能满足磨煤出力要求,经分析,如需适当增加钢球量时,应与运行人员协商钢球量增加量。在磨煤机装载钢球量发生变化的情况下,磨的空罐料位、满罐料位及最佳料位点定值则按上述调试方法重新标定。如果是煤粉细度、通风出力或干燥出力影响,则需及时调整运行设备。经过一段时间的运行,如果制粉系统各运行参数优化后不理想,则需重新确定最佳料位点定值。
3 改造前、后制粉系统运行情况对比
3.1系统调试前后的运行参数对比
系统调试后,达到了磨煤机的最佳钢球装载量、载煤量和系统通风量,钢球装载量由原来的65吨减少到50吨,磨煤机空载电流减小了25A左右,在保持系统通风量、各风门档板开度、磨出口温度、煤粉细度不变的情况下,运行中磨煤机电流降低30-35A,使得磨煤电耗大幅度降低,通风电耗保持不变,从而降低了制粉单耗。
表一
#2炉制粉系统调试前后的运行参数对比
3.2 系统实施前后的制粉耗电率对比
对比2001年和2002年#2炉制粉系统耗电指标可以看出,由于02年随着煤炭市场发生变化,煤质状况变差,煤的灰分<
摘要 本文通过对"球磨机料位监控与制粉系统优化运行"技术在河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统的实施情况和运行效果的分析,阐述了影响制粉系统经济性的因素及提高其经济效益的主要途径。
关键词 火电厂;制粉系统:球磨机料位监控与制粉系统优化运行;运行经济性
在火力发电厂中,厂用电率是一项重要的经济指标,而锅炉制粉系统又是厂用电量的消耗大户,其用电量约占厂用电总量的1/4~1/3。因此,在生产运行中,通过优化调整制粉系统运行方式,努力降低制粉单耗,是降低厂用电率的重要手段之一。
河北衡丰发电有限责任公司#2炉制粉系统采用350/700型球磨机,2002年10月在#2炉小修期间采用了"球磨机料位监控与制粉系统优化运行"技术改造项目。对制粉系统进行了优化调整,该炉的四套制粉系统通过试运行,现已稳定运行在最佳工况。本文介绍了我厂#2炉制粉系统的磨煤机料位监控技术实施情况和运行效果。
1 影响制粉系统经济性的因素
制粉系统电耗可分为磨煤电耗和通风电耗两部分。对于中储式制粉系统,影响其经济性的主要因素有:钢球装载量、钢球规格、载煤量和通风量等。
一般情况下,随着钢球装载量的增多,磨煤出力增加,磨煤单耗稍有增加,通风单耗下降,其制粉单耗有所下降,当钢球装载量超过某一限度时,制粉单耗将有所增加,因此,对于一定的制粉系统和一定的煤种,存在一个最佳的钢球装载量;运行中还应按煤质情况,根据磨煤电耗和金属损耗的总费用为最小的原则来选取合理的钢球直径,一般为30-40mm;随着筒内载煤量增加,磨煤出力相应增加,但增加到一定限度后,磨煤出力反而降低,因此,运行中应维持筒内的最佳载煤量;随着通风量的增加,制粉单耗初始下降,然后又上升,中间也存在一个最佳的通风量。因此,在运行中必须合理调整制粉系统的各项参数,使得磨煤出力、干燥出力、通风出力配合一致,其磨煤风量、干燥风量、一次风量得到平衡,从而使制粉系统处于最佳运行状态。
2 技术方案
2.1逻辑功能:由TCS-200送来的信号送到同操器,同操器输出0~10VDC信号至变频器控制给煤机转速,当同操器处自动位置时,由TCS-200自动控制给煤机转速,当同操器处手动位置时,由同操器输出信号手动控制给煤机转速。给煤机转速由控制变频器输出4~20mA信号一路至DCS显示,一路至TCS-200用于跟踪信号。
至DCS显示给煤机转速
2.2系统调试:
2.2.1静态调试:系统上电自检料位音频信号、跟踪控制信号给煤机控制输入、输出信号等是否正常。
2.2.2动态调试:
磨空罐料位标定:标定前,磨应抽空(每台磨大约15分钟)将该磨采集的音频信号,手动输入到料位控制仪表,同时记录磨空载电流。调试完一台后,再相继逐个调试其它三台。
磨满罐料位标定:根据磨空罐的音频信号值,计算出磨满罐的音频信号值,手动输入到料位控制仪表。
最佳料位点定值设定:确定磨料位量程后,逐渐增加料位值,并记录相应值下的磨煤机电流、排粉机电流、磨出口温度、磨入口温度、给煤机转速、磨入口负压、磨出入口差压、排粉机档板开度、热风门开度、冷风门开度、再循环门开度、粉仓粉位、机组负荷值等,进行分析,根据料位增加,而磨电流由大变小,同时满足其他各运行参数要求的情况,确定最佳料位定值。
在最佳料位值确定后,如果磨煤机出力不能满足磨煤出力要求,经分析,如需适当增加钢球量时,应与运行人员协商钢球量增加量。在磨煤机装载钢球量发生变化的情况下,磨的空罐料位、满罐料位及最佳料位点定值则按上述调试方法重新标定。如果是煤粉细度、通风出力或干燥出力影响,则需及时调整运行设备。经过一段时间的运行,如果制粉系统各运行参数优化后不理想,则需重新确定最佳料位点定值。
3 改造前、后制粉系统运行情况对比
3.1系统调试前后的运行参数对比
系统调试后,达到了磨煤机的最佳钢球装载量、载煤量和系统通风量,钢球装载量由原来的65吨减少到50吨,磨煤机空载电流减小了25A左右,在保持系统通风量、各风门档板开度、磨出口温度、煤粉细度不变的情况下,运行中磨煤机电流降低30-35A,使得磨煤电耗大幅度降低,通风电耗保持不变,从而降低了制粉单耗。
表一
#2炉制粉系统调试前后的运行参数对比
3.2 系统实施前后的制粉耗电率对比
对比2001年和2002年#2炉制粉系统耗电指标可以看出,由于02年随着煤炭市场发生变化,煤质状况变差,煤的灰分<
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