邯郸热电厂200MW机组氢冷升压泵退水系统改进
2006-08-29 16:07:31 来源:邯郸热电厂
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电力18讯: 作者:郭冰 庄蕾 卫家社
摘要 文章介绍了邯电股份#11、12机组循环水、氢冷水系统运行中存在的问题及系统的改进,改进后机组运行状况良好,避免了因水温高等原因造成的机组非计划停运,也避免了发电机有效部分绝缘的老化,延长了发电机的使用寿命。同时利用此次改造,停止了氢冷泵及工业水泵的运行,不仅简化了系统,每月可节约厂用电量194400KW。
关键词 循环水、氢冷水系统;存在的问题;系统的改进;改进的效果
一、概述
我厂氢冷泵系统原设计为氢冷泵入口水源一路由化学直供,一路接在循环泵出口管上,由氢冷泵升压后,一路去10米发电机四角冷却器和励磁机冷却器,一路去-4米给水泵工作油、润滑油冷却器,退水接到循环泵退水管道后进入凉水塔。每当夏季来临,发电机风温、给水泵支持瓦温度及给水泵电机温度时常超标:在机组200MW运行时,发电机入口风温可达50℃,出口风温超过了60℃,给水泵工作冷油器出入口油温可达70℃、110℃,均超过了规程规定的报警值,给水泵润滑冷油器出入口油温可达70℃,55℃,也达到了规程规定的报警值,机组的出力时常因发电机风温高受到了限制,同时因给水泵支持瓦温度高使给水泵在机组负荷140-160MW下不能正常工作,必须避开此负荷。在两机组投产以来,给水泵因为偶合器推力瓦温度高跳泵已经不下十余次,这些现象严重的影响了机组稳定性,为机组的安全运行埋下了重大隐患,发电机风温过高,也加快了发电机有效部分绝缘的老化,缩短了发电机的使用寿命,不利于机组的运行。
二、原因分析
分析造成上述现象的原因有以下几个方面:氢冷泵流量小,流速慢;各换热器内冷却水以层流形式通过,换热差;油垢污垢粘附于换热器铜管表面;热阻增加,传热效率降低;发电机冷却器布置高度近10米
确定原因后可以看出:由于冷却水流量小,流速慢,在各换热器内冷却水是以层流形式通过(通过计算),换热效果差,造成传热系数降低;又因流速低使冷却水污垢黏附于换热器铜管表面,同样使传热系数减小,热阻增加,使传热效率降低。从安装角度来看,正常运行时氢冷水进水由循环泵出口管提供,循环泵单泵运行时其出口压力为0.188 MPa,氢冷升压泵出口压力为0.254 Mpa,氢冷水回水退至循环水退水管上,回水压力为0.154 MPa,造成回水带压,使氢冷泵出水与回水压差较小,再加上沿程阻力损失,局部阻力损失等因素,致使压差变的不足0.08 Mpa;同时,回水带压使得实际测得的冷却水量远小于氢冷泵的设计流量。显然增大流量与提高流速可以改善冷却效果,以消除因风温,油温过高而带来得不利机组安全运行的影响。
三、解决方法
将氢冷泵回水改无压退水,即将氢冷泵回水引至前池,压力近似为0。这样避免了氢冷水回水与循环水出水同走一根管,消除了氢冷水的进出口压差,同时氢冷水的流量也相应的有所增大,将提高机组的冷却效果。
由管路特性曲线与泵的工作特性曲线可知,则流量与流速将有较大改观,冷却效果也将有较大提高。
四、理论论证
1、我厂氢冷水回水改进前后均为稳定流、缓变流,流量沿程不且流体不可压缩,适用于流体的能量方程(伯努里方程),可根据能量方程对氢冷水回水带压问题进行理论上的论证:
选取氢冷水回水管道未改动部分的断面为基准面,则
系统改进前:Z0+P0/γ+a0*V02/(2*g)= Z1+P1/γ+a1*V12/(2*g)+hW1 (1)
系统改进后:Z0+P0/γ+a0*V02/(2*g)= Z2+P2/γ+a2*V22/(2*g)+hW2 (2)
忽略系统改进前后的流动损失,流动为紊流状态,且循环水泵、氢冷泵布置完成后,其位置能头不变,即:hW1=0; hW2=0; a0= a1= a2=1; Z0= Z1= Z2
于是(1)、(2)式变为:P1/γ+ V12/(2*g)= P2/γ+ V22/(2*g)
循环水通过氢冷泵升压后获得的能量是一定的,即守恒的。把上式的左侧看作是氢冷水流向循环水退水具有的能量,把等式的右侧看作是氢冷水流入前池具有的能量。
系统的运行方式改变后,P2比P1减少了0.154Mpa,这部分能量不会凭空消失,它将转化为流体的动能,使流体加速。
2、根据管路特性曲线H=Hp+Hz+B*Q2 由于管路系统改进,特性系数B变小了,右图为特性曲线示意图:
I为氢冷泵的特性曲线;IIa为改进前管路特性曲线,IIb为改进后管路特性曲线,由图中看出Qb>QAji 即系统改进后流量增大了,由实际测量可知:流量从610t/h增大至额定的72
摘要 文章介绍了邯电股份#11、12机组循环水、氢冷水系统运行中存在的问题及系统的改进,改进后机组运行状况良好,避免了因水温高等原因造成的机组非计划停运,也避免了发电机有效部分绝缘的老化,延长了发电机的使用寿命。同时利用此次改造,停止了氢冷泵及工业水泵的运行,不仅简化了系统,每月可节约厂用电量194400KW。
关键词 循环水、氢冷水系统;存在的问题;系统的改进;改进的效果
一、概述
我厂氢冷泵系统原设计为氢冷泵入口水源一路由化学直供,一路接在循环泵出口管上,由氢冷泵升压后,一路去10米发电机四角冷却器和励磁机冷却器,一路去-4米给水泵工作油、润滑油冷却器,退水接到循环泵退水管道后进入凉水塔。每当夏季来临,发电机风温、给水泵支持瓦温度及给水泵电机温度时常超标:在机组200MW运行时,发电机入口风温可达50℃,出口风温超过了60℃,给水泵工作冷油器出入口油温可达70℃、110℃,均超过了规程规定的报警值,给水泵润滑冷油器出入口油温可达70℃,55℃,也达到了规程规定的报警值,机组的出力时常因发电机风温高受到了限制,同时因给水泵支持瓦温度高使给水泵在机组负荷140-160MW下不能正常工作,必须避开此负荷。在两机组投产以来,给水泵因为偶合器推力瓦温度高跳泵已经不下十余次,这些现象严重的影响了机组稳定性,为机组的安全运行埋下了重大隐患,发电机风温过高,也加快了发电机有效部分绝缘的老化,缩短了发电机的使用寿命,不利于机组的运行。
二、原因分析
分析造成上述现象的原因有以下几个方面:氢冷泵流量小,流速慢;各换热器内冷却水以层流形式通过,换热差;油垢污垢粘附于换热器铜管表面;热阻增加,传热效率降低;发电机冷却器布置高度近10米
确定原因后可以看出:由于冷却水流量小,流速慢,在各换热器内冷却水是以层流形式通过(通过计算),换热效果差,造成传热系数降低;又因流速低使冷却水污垢黏附于换热器铜管表面,同样使传热系数减小,热阻增加,使传热效率降低。从安装角度来看,正常运行时氢冷水进水由循环泵出口管提供,循环泵单泵运行时其出口压力为0.188 MPa,氢冷升压泵出口压力为0.254 Mpa,氢冷水回水退至循环水退水管上,回水压力为0.154 MPa,造成回水带压,使氢冷泵出水与回水压差较小,再加上沿程阻力损失,局部阻力损失等因素,致使压差变的不足0.08 Mpa;同时,回水带压使得实际测得的冷却水量远小于氢冷泵的设计流量。显然增大流量与提高流速可以改善冷却效果,以消除因风温,油温过高而带来得不利机组安全运行的影响。
三、解决方法
将氢冷泵回水改无压退水,即将氢冷泵回水引至前池,压力近似为0。这样避免了氢冷水回水与循环水出水同走一根管,消除了氢冷水的进出口压差,同时氢冷水的流量也相应的有所增大,将提高机组的冷却效果。
由管路特性曲线与泵的工作特性曲线可知,则流量与流速将有较大改观,冷却效果也将有较大提高。
四、理论论证
1、我厂氢冷水回水改进前后均为稳定流、缓变流,流量沿程不且流体不可压缩,适用于流体的能量方程(伯努里方程),可根据能量方程对氢冷水回水带压问题进行理论上的论证:
选取氢冷水回水管道未改动部分的断面为基准面,则
系统改进前:Z0+P0/γ+a0*V02/(2*g)= Z1+P1/γ+a1*V12/(2*g)+hW1 (1)
系统改进后:Z0+P0/γ+a0*V02/(2*g)= Z2+P2/γ+a2*V22/(2*g)+hW2 (2)
忽略系统改进前后的流动损失,流动为紊流状态,且循环水泵、氢冷泵布置完成后,其位置能头不变,即:hW1=0; hW2=0; a0= a1= a2=1; Z0= Z1= Z2
于是(1)、(2)式变为:P1/γ+ V12/(2*g)= P2/γ+ V22/(2*g)
循环水通过氢冷泵升压后获得的能量是一定的,即守恒的。把上式的左侧看作是氢冷水流向循环水退水具有的能量,把等式的右侧看作是氢冷水流入前池具有的能量。
系统的运行方式改变后,P2比P1减少了0.154Mpa,这部分能量不会凭空消失,它将转化为流体的动能,使流体加速。
2、根据管路特性曲线H=Hp+Hz+B*Q2 由于管路系统改进,特性系数B变小了,右图为特性曲线示意图:
I为氢冷泵的特性曲线;IIa为改进前管路特性曲线,IIb为改进后管路特性曲线,由图中看出Qb>QAji 即系统改进后流量增大了,由实际测量可知:流量从610t/h增大至额定的72
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