大同二厂(公司)精细配煤掺烧节约燃料成本近5亿元
2015年,国电电力大同第二发电厂(公司)掺烧经济煤种502.3万吨,掺配比例达到56.87%,节约燃料成本近5亿元。
该厂(公司)紧紧围绕“价值思维,效益导向”理念,以“高卡煤保负荷、低灰煤保安全、低硫煤保环保”为原则,将精细配煤掺烧作为提升企业效益的重要手段,通过优化煤源结构、加强煤质化验、规范掺配流程,有效促进了配煤掺烧工作的科学化和精细化,实现了安全、经济、环保综合效益的最大化。
优化煤源结构。该厂(公司)始终将经济煤源的开发作为一项重点工作常抓不懈,设专人负责煤炭市场调研,每周出具调研报告,以调研报告作为定价的依据,从而准确预测和把握煤炭市场;积极建立多条信息渠道,取得更为广泛的煤炭信息,准确把脉煤炭市场价格变化,做到超前预测,准确定价,合理存储;构建价格制衡体系,对每个区域内的矿点进行“三三配置”,使各煤种在区域之间和区域内都不低于三个,建立起煤源竞争体系,形成煤价制衡机制。目前,大同二厂(公司)已与内蒙地区满世集团、华电布连沟煤矿、开滦煤业集团云飞矿等16家大型国有煤矿建立了长期稳定的合作关系,有效降低了标煤单价,为配煤掺烧打牢了基础。2015年,该厂(公司)入炉综合标煤单价同比下降95.6元/吨。
加强煤质化验。该厂(公司)委派人员负责矿发化验管理工作,从采样、化验到结果通报各环节均做出了详细严格的要求。驻矿人员在发车前对每车的煤碳进行采样,分车队制样,随即进行化验;专人赴煤源集中地区,经多方考察比较,选择较可靠的化验室作为该区域定点化验室,对化验工作进行统一规范管理,确保化验结果的可靠性;第一时间将化验结果在微信群及时通报,该批煤炭在到该厂(公司)前,厂内各相关部门及人员已掌握了其煤质情况,从而保证了其入厂掺配的精准可靠。
规范掺配流程。为最大程度掺烧高硫煤、最小化使用高卡煤和低硫煤,该厂(公司)建立了配煤掺烧一体化信息管理系统,并在采购、调运、储存和掺配环节分别建立管理模型。采购计划模型实现了月度采购计划的科学自动分配;调运管理模型可以科学调整次日入厂煤量和结构;煤场储配模型能够按照各直购矿当日入厂的热值、硫份,经计算后在煤场按比例分堆储配;入炉煤调配模型将煤场配煤与生产系统配煤有机结合,从时间、热值、硫份、灰份、煤量五个维度进行入炉煤调配,实现了配煤掺烧指标化、数据化,大大提高了配煤掺烧的灵活性和准确性。(李娜)
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