对标管控 持续优化 珲春发电厂深入开展指标“达设计值”活动
为深入贯彻落实大唐集团公司火电机组指标“达设计值”和对标同类型机组20%先进值工作部署,进一步规范指标对标管控工作,降低机组能耗水平,促进指标管控工作常态化、规范化、制度化,大唐珲春发电厂切实把“结果导向,过程管控”的工作理念融入到对标管理工作中,扎实推进指标“达设计值”活动。
在大唐吉林公司下发通知文件后,珲春厂第一时间在生产早会上进行宣贯,组织召开了“达设计值”活动的启动会,随后,本着顶层设计、全面对标的理念,编制了《大唐珲春发电厂指标“达设计值”和对标同类型机组20%先进值行动方案》,将“达设计值”要求部署落实到具体工作中。成立了以主管生产副厂长为组长的指标达设计值的领导小组,以发电管理部主任、设备管理部主任为组长的工作小组,规定了各部门所负责的工作内容,建立指标达设计值对标体系,指标达设计值管理流程图,全面开展达设计值活动。
今年一季度,由于吉林省电网负荷较小,珲春厂3、4号机组分别安排停备,特别是春节期间生产系统全体员工积极奋战在一线,争分夺秒地组织设备消缺和系统改造,重点解决了制粉系统漏风、凝汽器收球网堵塞、喷燃器摆角故障等问题。另外,珲春厂强化对标管控体系,制作了经济指标“达设计值”看板,对标设计值与历史最优值,每月在集控室累计更新,使生产系统全员关注对标情况;开展经济指标比对设计值耗差分析,在每周一生产早会上通报正反平衡煤耗完成情况,每十天将运行各值小指标对煤耗的影响以PPT的形式在集控室内的电视展示,并附有责任人,以此激励运行各值深化指标调整,重视耗差分析。
近年来,珲春厂在优化运行方面积累了大量的经验和成果,今年又编制了《标准运行方式》,使辅机系统得到进一步优化。特别是进入供热末期后,积极进行供热方式调整,采取低流量、高参数的运行方式降低厂用电率,同时针对电网负荷异常降低的情况,采取单台给水泵运行方式,今年一季度发电厂用电率同比下降0.5%。同时进一步做好配煤掺烧工作,结合制粉系统定期检查消缺,优化入炉煤结构,形成了科学合理的掺烧方式,在负荷率同比下降的情况下,实现了纯凝煤耗和发电油耗的同比降低,不断地向着达设计值方向迈进。
指标达设计值工作不是一朝一夕的事,要打“持久战”,珲春厂将继续深化指标管控工作,对各项指标再梳理、再深究,下一步将进行4号机组高压缸通流部分改造、低压电机变频改造等工作,不断降低机组能耗水平,使各项指标趋近或达到设计值,确保取得安全、环保、经济运行的效果。
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